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金田水库砌石坝斜孔造孔灌浆总结           
金田水库砌石坝斜孔造孔灌浆总结
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 10:57:48
金田水库砌石坝斜孔造孔灌浆总结 梁朝伟
广西玉林市水利电力建筑工程处 537000


  广西桂平金田水库大坝为浆砌石“T”形支敦坝,建于1970年,最大坝高53 m,坝顶长245 m。该坝砌筑时采用低标号的水泥石灰混合砂浆,石块采用当地的红色细砂岩。经过20多年的运行,整个大坝渗漏比较严重,到处可见流白浆现象。为保证大坝的安全,经自治区水电厅同意对大坝进行除险加固灌浆处理。
  经原玉林地区水电设计院设计,大坝造孔灌浆从坝顶分上、下两排进行。排距1.40 m,孔距3.0 m,上、下游孔呈品字形互相错开。钻孔向上游倾斜,顶角15°(溢洪道段6°)。钻孔灌浆按分序加密的原则进行,先施工完下游排再施工上游排,同一排灌浆孔分2个次序施工。灌浆采用自上而下分段钻孔灌浆法。在本文中,主要就自上而下分段钻孔灌浆的斜孔造孔作一些粗浅的分析。

1 造孔
1.1 准备

1.1.1 钻机及钻具的选择
  本工程主坝段孔深一般为56.0 m左右,坝肩相对较浅,20 m左右。原设计采用不小于150型的钻机造孔。根据我单位的施工经验以及机械设备的场地条件,我们认为采用100型钻机也可以达到技术要求,并能保证工期的完成。在金田工程我们采用1台XY-1A型,1台XY-1A移机型,1台XJ100-2型钻机,全部钻机为北京探矿机械厂生产。支架用与机座连接的斜铁架,提升滑轮固定。钻具参数选择:①钻头的选择。由于金田水库大坝是砌石坝,石质坚硬,如果采用硬质合金钻头钻不动,而如果采用钢砂(铁砂)钻头,因浆砌石孔隙大,相当于钻进破碎岩层,铁砂易于漏掉而不宜采用,又因是斜孔铁砂不易均匀沉积在孔底。故不得不采用金刚石钻头及与之相匹配的扩孔器。②岩芯管的选择。根据我单位以前施工的北流龙门水库浆砌石大坝,以及其他钻探工程来看,钻进砌石坝相当于钻进破碎岩层,如果采用双管岩芯管,要求卡簧、卡簧座、短接之间的选择要求十分严格,不然短岩芯进入到内管后,易于造成卡管,不能钻进,只好提钻处理,影响回次进尺。而采用单管岩芯管,不易造成卡芯事故,起钻取芯时,只要从钻杆内孔放砂或短铁丝就可以得到较高的取芯率,取芯率完全达到灌浆孔的技术要求。根据设计要求,钻头采用Φ75 mm金刚石钻头,在选择钻具供应商时,根据我们以前使用金刚石钻探的经验,及在金田水库大坝施工开始前多个供应商提供的样品试验比较,从钻进效率和技术成本分析,及与供应商的合作情况,选择如下:钻头采用湖南永州金刚石研究所的Φ75电镀金刚石钻头,扩孔器采用湖南长沙二三三厂的扩孔器,岩芯管采用二三三厂的单管岩芯管,长度最长3.50 m。钻杆长度为2.0 m~4.60 m,直径Φ50 mm。钻具螺牙与钻杆同心,钻杆与岩芯管要求常进行直线检查,不合要求的要经矫正符合要求方可使用。
1.1.2 钻机就位
  进场开工前,先由甲、乙方技术人员会同设计人员进行孔位放样。根据孔位位置移机到位。要求钻机机架长轴方向平行于孔位轴线方向。用水平尺调整钻机水平。调整立轴,使之垂直于孔轴线,并与地面水平面成75°角,角度测量采用垂锤,依三角形原理测量计算得出。上述做好后,在钻机机座四周用冲击钻打孔,打入钢筋或膨胀螺钉紧固机架,并用木头支撑码实。再次检查钻机水平及立轴角度,机架长轴是否与孔位轴线平行。该项工作甲、乙双方技术人员在场检查、测定。
1.2 造孔

1.2.1 开孔
  以所定的孔位中心为圆心,用油漆画1个圆,直径约为8 cm。依此圆,有时人工凿孔深2 cm~3 cm,有时采用1人操作钻机,另外1人~2人用工具固定控制开孔钻具的摆动,采用中速档(285 r/min)低压开孔。
1.2.2 钻进
  (1) 开孔。经第一次取芯后,尽量换成长岩芯管钻进。例如第一次开孔钻具长为60 cm,进尺为70 cm,取芯后,采用长1.2 m左右的钻具,一般进尺可达1.5 m左右,提钻后,应换成大约2.50 m的钻具,并尽快换成3.50 m的岩芯管。根据斜孔造成孔斜的原理,当然采用越长的同径岩芯管越好控制孔斜。但岩芯管太长,与孔壁的摩擦力增加很大,钻机转动及提钻受力很大,减少钻机的使用寿命,一般我们用3.50 m的同径岩芯管已经能很好控制孔斜,达到设计要求,钻机受力也不是太大。另外,开孔钻进尽量使用新的扩孔器,因为旧的扩孔器已经过磨损,如开孔用旧扩孔器,孔径变小,在下续钻进再换用新的扩孔器,因孔径变小,常要经扫孔才能下到孔底。
  (2) 在正常钻进情况下,使用570 r/min,这既符合金刚石钻头的使用规程,也与实际情况相符。根据屠厚泽等人提供的不同岩层孕镶金刚石钻头转速公式:
  n=60 Vk/πD
式中:n——钻头的转速,r/min;
   D——钻头直径,m;
   Vk——推荐的线速度,m/s。

表1 不同岩层金刚石钻头钻进推荐线速度表

钻头类型 岩 层 推荐线速度/m.s-1 孕镶钻头 中硬~硬
坚  硬
1.8~3.0
1.5~2.0
表镶钻头 软~中硬
中硬~硬
硬~坚硬
2~2.5
1.5~2.5
1~2
  我们使用的是Φ75孕镶金刚石钻头,岩性为中硬~硬,故选用线速度为2.3 m/s,经计算n=60×2.3/3.14×0.075=586 r/min,这与我们钻机的转速中速档570r/min是一致的,经实际检验也是可行的。
  (3) 钻压不宜太大,一般为2 MPa~3 MPa。更大的钻压,更高的转速,都不太适合于金田电站大坝。金田大坝为砌石坝,相当于钻进破碎岩层,高转速及大钻压,易造成胎体崩裂破坏,从而缩短钻头寿命,也易引起孔斜。
1.2.3 孔斜的控制
  钻机本身、主动钻杆以及整个钻杆柱的振动,是造成孔斜的一大原因。而导致上述振动的原因一般是,传动齿轮咬合的空隙大,机座导向磨损严重,机座与机架卡死,液压缸导向杆磨损,不均衡的卡盘,以及磨损的卡瓦和其他故障等。因此,我们要求:不合格和磨损超过要求的机部件不使用;尽可能准确地使主动钻杆在立轴卡盘上定中;不允许使用已磨损、有压伤的或总弯曲度超过1 mm/m的主动钻杆;使用较轻的水笼头。
  随着孔深的进展,受钻压及钻杆自重和转动时产生的离心力的作用,钻杆易于弯曲及摆动,碰撞孔壁造成断杆或是钻头胎体受压不均,从而引起孔斜。原来我们考虑采用与扩孔器同径导向轮来控制,后来经过试验,我们采取:①将连接岩芯管上部的变径接头嵌4排合金(4条长条状合金),嵌合金半径与扩孔器半径相近;②用一个岩芯管变径接头(与扩孔器同径,有水槽)接到岩芯管上部开头的4根~6根钻杆连接处,起到定心器的作用。这样,减少钻杆与孔壁间的摩擦,同时,排除了钻杆柱下部轴心与钻孔轴心的偏离,并减少其横向振动。在钻进过程中,要求尽量使用长岩芯管。另外,无论是交接班或是正常钻进过程中,要求当班班长注意检查机座是否稳定,立轴螺丝是否松动,如有松动应紧固。在每一灌浆段钻进结束后,要求用测斜仪检测孔斜是否在设计范围内。如果孔斜超出设计范围,相应段在灌注水泥浆后待凝时间相应延长。复钻(扫水泥)时,使用长岩芯管,并将导向装置(变径接头)位置适当缩短,都能纠正过来。本工程经采取上述措施后,经终孔检测,孔斜都在设计允许范围之内。
1.2.4 复钻
  金田水库大坝灌浆初设时采用的是自下而上分段灌浆,段长3 m~5 m。经过试验,为更加保证质量,并经设计单位和工程指挥部同意,改为自上而下分段灌浆,段长5 m~8 m,待凝时间5 h~8 h,因而存在复钻(扫水泥)问题。复钻时,要注意钻进时效,采取小钻压,中转速,大泵量。小钻压,严格控制进尺,减少每转的切入深度,注意孔口迥水和水泵泵压。发现迥水变细或泵压变大,应即提钻,否则极易造成烧钻、埋钻,处理不当,会造成报废孔。就是在正常情况下,也要求常将钻头提起一定高度,冲洗一定时间后继续钻进。复钻产生的岩粉(水泥粉)比正常钻进岩石产生的岩粉多得多,故而要求更多的冲洗液才能及时将岩粉(水泥粉)冲走,带出孔口。为此,我们使用灌浆用的隔离泵,设计泵量为60 L/min,一般泵压达到1.0 MPa。泵量小,岩粉冲洗不及时,常会引起岩粉(水泥粉)堵塞钻头水口,造成烧钻、埋钻。钻机转速一般采用中速档285 r/min较普遍。实际钻进表明,机械钻速与钻压和转速乘积(Pn),在一定范围内具有正比关系,即:

V∝Pn。

式中:V——机械钻速;
   P——钻压;
   n——钻头转速。
  在实际施工中,根据各孔段的情况,由当班机长作适当调整Pn值。实践证明,控制Pn值就是控制钻进时效,因而控速钻进是合理的。
  
2 灌浆
  金田水库大坝灌浆我们采用的是双管栓塞灌浆,一次升压灌注纯水泥浆。在每段灌浆前,都进行简易压水试验。根据简易压水试验值,一般开灌水灰比采用5∶1(极少数采用8∶1),其它比级分别为3∶1,2∶1,1∶1。根据灌浆实际情况,主坝及排洪道每段耗水泥量约为60 kg/m,右坝肩相对大些,一般耗水泥100 kg/m左右。我们认为该砌石坝没有存在太大的裂隙,故不应采用更大的比级(超过1∶1),不应该也不必采取越级变浓。右坝肩耗浆相对较大,除了ZK2-3号孔段,在6.4 m~8.0 m发现为一空洞,共耗水泥8 400 kg外,其余都是在基岩接触部位,基岩较破碎、风化严重。但根据相邻孔基岩部份的岩芯来看,未发现水泥,故不应采取更浓(超过1∶1)比级的浓浆。
  在灌浆过程中,如遇从坝体冒浆、漏浆,主要采取人工封堵,低压、限流、浓浆、间歇灌浆高压复灌等措施进行处理。如在灌注ZK2-29号孔8.0 m~16.0 m段时,从内坡约12.0 m处有两小孔射浆,经将压力降至0.05 MPa,浆液浓度采用1∶1灌注,约20 min后,射浆渐停。然后,将浆液改为2∶1,压力增大到最大压力0.5 MPa仍然去浆,但未发现这两个孔继续冒浆,而后将压力降到0.3 MPa,直到灌浆结束。
  
3 结论
  金田水库大坝右坝段经采取上述方法处理后,经检查孔(2孔)压水试验,合乎设计要求,坝后渗水也大大减小,基本没有流白现象,达到了预期效果。

 

参考文献

1.屠厚泽.钻探工程学.北京:中国地质大学出版社,1988.137~150.
2.孙 钊.大坝岩石基础灌浆施工.北京:水利电力出版社,1987.72~78.

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