刘家峡水电站泥沙问题的解决措施与运用实践
于广林 李志敏 甘肃省电力试验研究所 兰州 730050
一、电站基本情况
1.1 枢纽概况 刘家峡水电站位于甘肃省永靖县境内的黄河干流上,总装机容量1225MW,设计年发电量55亿kW.5h。电站自1968年10月蓄水至1966年底,库区共淤积泥沙16.53亿m3,总库容损失29.0%。淤积测量断面布置见图1,泄水建筑物见表1。
图1 淤积测量断面布置图
表1 电站泄水建筑物概况
建筑物名称
孔口尺寸
(m)
底坎高程 (m)
孔数 (个)
单孔最大泄量 (m3/s)
孔口部位
泄水道
3×8
1665
2
750
左岸
泄洪洞
8×9.5
1675
1
2150
右岸
溢洪道
10×8.5
1715
3
1260
右岸
排沙洞
2×1.8
1665
1
105
右岸
1.2 入库水沙特性
水库由黄河干流,支流洮河和大夏河库区组成,多年平均入库水量286亿m3,沙量8940万t,干流与支流大夏河的来沙全部淤积在永靖川大库,今后若干年内对电站安全运行不会产生大的影响。泥沙危害主要来自洮河,洮河多年平均入库水量51.7亿m3,沙量2860万t,其水沙特性为: (1)产沙区集中在下游段3750km2范围内,该区间占洮河流域面积的15%,水、沙量分别占洮河入库总量的5.5%和70.1%。 (2)6~8月份入库沙量占年入库沙量的74.3%,而且主要集中在几场洪水中。 (3)高含沙水流由局部暴雨形成,峰高,量小,历时短,每年都有几次甚至十多次日入库沙量大于100万t的情况出现,例如:1976年8月3日、1979年8月11日和1986年6月26日洮河日入库沙量分别高达1149万t、1261万t和1538万t。 (4)入库泥沙中值粒径0.023mm,大于0.05mm的泥沙中,石英和长石的含量分别占41.2%和56.5%。 由以上水沙特性加之洮河库容仅占全库的2%,水面宽仅120m左右,河床纵比降坝前段达12‰,汇入口距大坝仅1.5km等特点,自1978年洮河死库容淤满后,泥沙很容易潜入库底以异重流的形式直抵坝前,在坝前段产生大量淤泥,威胁着电站的安全运行。所以说,刘家峡电站的泥沙危害主要来自洮河,处理好洮河来沙至关重要。 1.3 泥沙危害 由于洮河来沙的前述特性,泥沙对电站安全运行造成以下危害: 洮河口沙坎阻水:由于洮河口沙坎高程经常在1695m以上,在电站低水位运行下调峰负荷增加时,出现坝前水位骤降,沙坎过水能力不足的阻水现象。 机组过流部件严重磨损:曾多次发生制动环开裂,导叶大量漏水,冷却水管路堵塞,转轮引水板、迷宫环脱落,推力瓦温度急骤升高,机组导叶被泥沙卡死无法调整负荷的现象。 泄水建筑物门前泥沙淤堵:迫使闸门启动频繁和启闭困难。例如:1988年低水位拉沙前泄水道与泄洪洞门前淤积面分别高出其底坎高程17.3m和11.5m,排沙洞被淤堵,提门后56天未出水,低水位拉沙期才将其冲开;1992年提门冲沙68次,不仅造成闸门频繁启动,同时还发生过排沙洞淤堵,提门17天不出水的严重现象。
二、减缓泥沙危害的措施与运用实践
2.1 洮河异重流排沙 异重流排沙一直是水库主要排沙措施,从1974年至1996年利用异重流排沙,泄水道96次,排沙量1.4亿t,排沙洞53次,排沙量0.102亿t,机组133次,排沙量1.01亿t,总计2.51亿t,对坝前段的泥沙淤积起到了明显的缓解作用。 实践中由于未能把握好排沙时机或出库流量偏小,也多次出现过坝前段大量淤积的现象。 2.1.1 影响异重流排沙效果的原因 1.未及时提门的影响 1995年以前,有约70%没有及时提门排沙,不仅使排沙效果较正常情况降低约30%,增加了排沙用水,影响了发电效益,而且还会使坝前段产生大量泥沙淤积。 影响及时开门主要有以下原因:①洮河沟门村水文站沙情漏报,晚报次数约占30%。②采用的异重流传播时间为以往根据当时淤积面分析成果,与目前淤积情况不符。③系统调度不尽人意。水库异重流排沙时要影响到下游梯级水电站及厂矿用水,牵涉到各部门间的协调,由于以前缺乏该方面操作规程,且所定的排沙标准偏高,影响了调度员的迅速决策。 2. 出库流量不足的影响 当异重流进入坝前段后,如果出库流量偏大,则弃水增加,影响发电效益,出库流量小,则坝前水流挟沙能力不足,泥沙很容易在坝前段落淤。所以,在闸门开启时,必须把握好与水流挟沙力相适应的出库流量。例如:1987年由于上游龙羊峡电站蓄水,使水库5~8月平均水位仅1716.25m,使洮河库区泥沙产生大量冲刷,该期间洮河沟门村水文站入库沙量1388万t,出库沙量1460万t,排沙比大于1。由于入库沙量主要集中在几场洪水中,有7天总入库沙量791万t,最大日入库沙量241万t,沙峰期未打开泄水道与排沙洞,出库流量仅437~730m3/s,均为发电流量,出库沙量517万t,使大量泥沙在坝前段落淤。由汛后实测得:坝前黄河段共淤积泥沙158万t,平均淤积厚度7.8m,坝址处的黄0断面最大淤积厚度达12m,排沙洞被淤堵,造成危及安全发电的被动局面,迫使电站进行第四次大规模的低水位拉沙工作。所以,在电站水位较低时,沙峰期如果出库流量偏小,虽然整个运行期排沙比仍较高,但往往会形成泥沙向坝前段的搬家现象,见图2。
图2 坝前与洮河库区实测库底平均纵剖面
3.库水位对异重流排沙的影响 实践证明:在目前淤积面下进行异重流排沙时,库水位过高,泥沙很容易在洮河库区中、上段落淤,影响排沙效果,运行水位过低,会在坝前段形成浑水水库,也影响排沙效果,实测资料分析认为:库水位在1717~1720m时,异重流排沙效果最好。 2.1.2 对异重流排沙的改进 根据以往异重流排沙中存在的问题,近几年对异重流排沙工作重新进行了分析研究,提出了改进措施,从1995年开始执行,主要有: (1)加强了洮河沟门村水文站水沙情测报和自动传递。 (2)将排沙标准由以往的洮河含沙量30kgm3,相应洪峰流量200m3/s以上时,开启泄水道排沙,改为洮河流量大于100m3/s时,即可根据情况开启泄水道闸门排沙,当泄水道出库含沙量小于4kgm3时,关闭闸门,这样就包括了洮河200m3/s以下流量的异重流。 (3)从95年起,省局明确了将异重流排沙列入水库调度正常工作,规定沙峰期发电服从排沙,为调度员的迅速决策提供了保障。 (4)将异重流排沙研究成果中的开门时机、时间、出库流量大小等,用于排沙实践。 2.1.3 改进后的异重流排沙效果 采用上述异重流排沙改进措施后,使异重流排沙效果明显提高,1994年至1996年异重流排沙中,泄水道21次,排沙洞29次,年排沙比分别为123%、149%、109%。较1994年以前多年平均排沙比提高35.8%,不但将洮河来沙排出库外,而且能将洮河库区冲刷下来的泥沙排出库外,基本上保持了坝前淤积面的动态平衡。 2.2 汛前低水位拉沙 异重流排沙不能解决坝前黄河段的泥沙淤积问题。当坝前段淤积严重,影响机组正常发电时,采用低水位拉沙是刘家峡水电站行之有效的另一种排沙手段。低水位拉沙就是汛初将库水位降至接近1700m时,选择有利时机,开启泄洪洞,泄水道与排沙洞闸门加大泄量,出库流量保持2000m3/s左右,使坝前水位迅速下降,减少过水面积,增加流速。将坝前段的前期淤积泥沙排出库外。 刘家峡水库曾进行过四次低水位拉沙,共排出淤积沙量3240万t。每次拉沙后坝前段冲出长1.5km,宽约120m,深约5m的深槽,可使洮河口沙坎高程降低4~6m,见表2。 低水位拉沙,虽然对降低沙坎高程,排除坝前泥沙淤积是行之有效的,但由于每次低水位拉沙梯级电站要损失约2亿kW.h的电量,而且,拉沙期间给系统供用电平衡带来许多困难。因此,在坝前段淤积不十分严重时,一般不宜采用低水位拉沙方式;搞好水库调度和异重流排沙,尽量使坝前段不产生大量泥沙淤积,保持冲淤平衡,才是解决水库泥沙问题的上策。
表2 历次低水位拉沙情况表
拉沙日期(月.日)
1981年
6.26~7.3
1984年 6.21~29
1985年 6.29~7.5
1988年 7.8~12
坝前水位
起 始
1702.52
1700.12
1699.40
1703.00
(m)
终 止
1695.42
1709.23
1695.04
1696.17
平均出库流量(m3/s)
2090
1700
1660
2050
洮河入库沙量(万t)
216
697
38
120
闸门运行 历 时 (h)
泄水道1#
96.5
133.2
39.0
52.6
2#
154.6
176.5
141.7
102.5
泄洪洞
80.5
31.0
74.0
81.0
排沙洞
139.3
未开
142.1
55.0
排沙量
(万t)
泄水道
348
441
359
440
泄洪洞
154
303
298
289
排沙洞
27.4
未开
5.7
4
机 组
390
309
194
92
合 计
920
1050
857
825
2.3 用合理的水库调度增发电量和减少淤积 2.3.1 水库基本运行方式 水库运行的基本方式为:每年6月与12月前放空。10月及3月未在来水量允许时蓄满。6~9月库水位控制在防洪限制水位1728.0m以下运行,该期间是泥沙入库的高峰期,按调度原则,既要充分利用汛期来水,多发电量,又要防沙减淤,是全年调度的最难时期。 2.3.2 汛期采用高、中、低水位相兼的合理调度 高、中、低水位分别指1724m以上、1720~1724m和1715~1720m。高水位运行,虽然可降低发电耗水率,增发电量,但容易在洮河库区中、上段产生大量泥沙淤积,造成隐患。中水位运行,容易加快淤积三角洲向坝前推移。低水位运行,不但增加发电耗水率,若遇象1992年那样的大沙年份,大量的洮河来沙与洮河库区冲刷下来的泥沙直抵坝前,对刘家峡与下游盐锅峡的安全运行均造成威胁。 实践认为:当干流来水较多且洮河库区淤积不十分严重时,从多发电考虑,汛期可采用高水位运行,让泥沙淤积在洮河库区中、上段,当洮河库区淤积严重时,汛初降低水位,用洮河来水对淤积床面和三角洲顶部进行冲刷。当洮河遇枯水多沙情况,采用中水位运行,既避免在洮河库区产生大量淤积,又避免产生大量冲刷对电站安全运行造成危害。汛末洮河来沙一般较少,可尽量采用高水位运行,这样的运行原则,既可使整个运行期多发水电,又可减轻泥沙对电站安全运行的危害。实践证明:这样的运行原则是合理的,见表3。 1987年以前,刘家峡单库运行时,汛期平均运行水位1712.0m左右,1988年低水位拉沙后,1989、1990年采用高水位运行,洮5断面以上产生大量淤积,1991年汛期采用低、中水位运行,使洮河上段产生冲刷。1993、1994年采用高水位运行,大发水电,1995、1996年按汛初低水位,汛期中水位运行,除洮4断面略有淤积外,大部分泥沙排出库。运行中,同时加强了异重流排沙工作,使坝前淤积面基本上保持了1988年低水位拉沙后的床面。
表3 水库运行水位与泥沙淤积情况表
年份
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
汛期平均水位(m)
1726.42
1727.14
1722.46
1719.14
1728.66
1726.03
1719.77
1720.60
汛期最低水位(m)
1714.75
1724.88
1719.10
1709.84
1726.73
1724.00
1714.77
1716.90
洮河年来水量(m3/s)
155
136
84.2
153
126
113
洮河年来沙量(万t)
2330
2050
2940
4380
984
2960
1050
洮河库区淤积量
(104m3)
754
856
24.1
24.0
558
-86.5
62.1
洮0~洮4淤积量 (104m3)
21.5
28.2
-22.9
67.0
33.0
55.7
66.8
47.8
洮4以上淤积量 (104m3)
732
828
47.0
-43.0
525
-153.3
14.3
坝前黄河段淤积量 (104m3)
-37.4
-5.0
-16.1
3.01
13.5
-1.0
21.6
-27.0
汛后洮0最低点高程 (m)
1688.7
1688.8
1688.7
1688.6
1687.2
1688.3
1686.2
1686.3
三、结 语
刘家峡电站的泥沙问题是比较突出的,在加强异重流排沙的同时,电站采用高、中、低相兼的水位运行,必要的低水位拉沙,是解决近期刘家峡水库泥沙问题的有效途径。 为从根本上解决刘家峡电站的泥沙问题,近年来还对结合扩机在洮河口增建排沙洞,洮河流域下游主要产沙区进行水土保持等措施进行过研究。 拟建的洮河口排沙洞位于刘家峡大坝左岸,全长1438m,泄水流量600m3/s,进口底坎高程1665m,分别在水库死水位和正常蓄水位以下29m和70m,在淤泥高程以下20~25m,物理模型试验结果[1,2]。洮河悬沙异重流能在库底穿越干流,持续稳定地进入对岸排沙洞,排沙比达到70%左右,可明显减缓坝前段泥沙淤积,可使机组避免洮河发生常遇洪水时的过机泥沙磨损,大洪水时可成倍地减少过机泥沙总量。 洮河流域下游的东峪,中孚等11条沟道是洮河流域主要产沙区,流域面积2406km2,年输沙量1860万t,分别为全流域的9.6%和65%,根据甘肃省定西地区关川河流域水土保持治理的效果与经验,对这些沟道进行治理是完全可行的,不失为解决刘家峡水库泥沙危害的治本措施。 由目前的水库管理调度措施,如果再加上增建排沙洞及搞好洮河下游的水土保持工作,可以认为,能解决困扰多年的刘家峡电站泥沙问题。后两项措施由于资金等问题,目前暂时还不能实施。
参考文献
[1] 水利水电科学研究院泥沙所,刘家峡水库洮河口排沙洞排水效果模型试验报告,1987年9月。 [2] 西北勘测设计研究院,刘家峡水电站洮河口排水洞岩塞爆破可行性研究总结报告,1992年9月。
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