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轴向式粗粉分离器在#5炉的应用           
轴向式粗粉分离器在#5炉的应用
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 10:49:32
轴向式粗粉分离器在#5炉的应用 何田松
韶关发电厂 1 问题的提出     韶关发电厂#5炉是哈尔滨锅炉厂生产的HG/100-3型锅炉,1971年投产,设计煤种为曲仁无烟煤,其低位发热量为25080kj/kg。配制两套中间储仓式制粉系统,选用DTM250/390型球磨机在燃用设计煤种时,锅炉带额定负荷的燃煤量为24.8t/h.。制粉系统计算出力约为14t/h ,两套制粉系统约为28t/h制粉系统能够满足锅炉带额定负荷的要求,还约为13%的富裕容量。 实际燃用媒质比设计媒质差,其发热量在1500—2200kj/kg 。由于媒质差,煤粉着火、稳燃和燃尽困难,炉效率低, 煤耗比设计值大,制粉系统既是充分利用其设计备用容量,也不能满足机组带额定负荷的需要。特别是在雨季,制粉出力下降,这一矛盾更加突出。燃用煤发热量在16000kj/kg 左右的低质煤时,制粉出力高达约30%的缺口。韶关发电厂曾在77年在#5炉增装一套制粉系统,但由于锅炉不能提供足够制粉所需的热风量,新增的制粉系统无法投入正常运行,被迫废用。也曾考虑过将磨煤机改型,提高制粉系统出力。但实施这一方案。要彻底拆除原系统,重新按装新系统,重新安装新系统,施工难度相当大,施工时间长,费用也很高。因而未采纳这一方案。比较可行的方案是在原制粉系统的基础上,通过少量的投入,挖掘内部潜力,缓解或解决制粉系统出力限制机组带额定负荷的问题。     经过对制粉系统的测试,发现其粗分离器回粉合格率很高。因此,确定通过改造粗粉分离器来提高制粉系统出力。
2.   粗粉分离器存在的问题
      #5炉制粉系统的粗粉分离器是哈尔滨锅炉厂生产的HG—CB3420型径向式粗粉分离器。#5炉投产时,国产粗粉分离器规格型号少,选取粗粉分离器结构系数方面也无统一规定。#5炉选用的粗粉分离器结构系数偏大,容积偏小,容积强度偏高,因而回粉合格高,分离效率低。具体表现在分离器分离空间小,一次重力分离效率低;在二次分离中,气流作旋风螺旋运动,旋转强度大,容易分离出合格煤粉,造成回粉量大,分离循环倍率高;风粉混合物流速高,流阻大,壁面磨损快。为防止壁面磨损,在壁面上衬防磨铸石,使面积空间更小。
3.粗粉分离器改造方案
    经过调研,选定用φ3250的轴向式粗粉分离器取代#5炉原粗粉分离器。轴向式粗粉分离器与径向式粗粉分离器比较,工作原理大体相同,都是利用重力分离、撞击分离和离心分离作用来分离粗细煤粉的。但轴向式粗粉分离器有下列特点: 3.1 轴向式粗粉分离器在设计中选用较大的结构系数,在相同的直径下其容积较大。因此相对于一定量的气粉混合物,其容积强度就比较低,粗大的煤粉颗粒也就容易被分离出来。 3.2 挡板轴向布置,气流旋转运动不同与径向式的先旋转向下再轴向逆转螺旋向下,而是平面型离心逆转,在圆柱体内气流旋转半径恒定,旋转强度基本是定值,合格的细煤粉就不容易被分离出来。
3.3由于分离器挡板位于分离器筒体的中部,轴向布置简化了气流过程,比径向式减少两个900弯头,分离器的流阻大大减少。
    由于轴向式分离器上有上述优点,所以它的分离效率高。另外,分离器结构合理,分离容量大,壁面的容积大壁面的磨损大大减轻。
    于93年10月对#5两套制粉系统的粗粉分离器进行了更换改造
4. 比较实验
     #5炉制粉系统改造前与#3、#4炉完全一样。改造后进行了与#3、#4炉粗粉分离器比较实验和#5炉制粉系统制粉系统制粉出力实验。
4.1 回粉合格率比较实验
#3、#4、#5、炉细粉分离器下部和回粉管上装有测点,可以进行回粉合格率的比较。                            #3、#4炉的回粉合格率平均为66.25%,#5炉为22.5%,#5炉的回粉率低了43.75个百分点
4.2改造前后制粉出力比较实验
    改造前,在89年5月,对#5炉乙制粉系统作了八个工况的制粉出力实验,测出乙制粉系统的最佳出力为1.3.65t/h 。同类型的#3炉甲制粉系统在89年10月做了制粉出力实验,测的最佳出力为13.38t/h改造后,在94年2月,对#5炉乙制粉系统进行了制粉出力实验,测出#5炉乙制粉系统出力为17.62 t/h 。 改造后乙制粉系统的制粉出力比改造前增加了3.97t/h 。粗粉分离器改造前后,制粉系统除粗粉分离器的其它设备没有变动,制粉出力的提高完全是粗粉分离器改造带来的。
5  应用效果
5.1  #5炉制粉出力提高了29.1%,基本上解决了出力限制机组带额定负荷的问题。 5.2 改造后的粗粉分离器结构合理,气流旋转运动简单;容积由原来的13.85立方米提高到31立方米,从而使流通阻力下降了360Pa 。制粉出力的提高和流通阻力的下降,使制粉电耗下降。 5.3 粗粉分离器改造后,分离器面积增大了1.24倍,容积强度大为降低,流速降低;气流运动合理,流通阻力减少,解决了原粗粉分离器经常磨损穿孔,被迫大面积挖补的问题。改造后投入运行5年多,粗分离器极保持完好。
6 结束语
    #5炉粗粉分离器的成功改造,为韶关发电厂各机组制粉出力不足。找到了一条投入少,改造时间短,守效大的路子。95年7月~99年5月期间,#3、#4、#6、#8炉的径向式粗粉分离器也全部改造为轴向式粗分离器。

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