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回转窑轴线测量及调整         
回转窑轴线测量及调整
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 8:52:36
III档轮带位移数据

相位

相位

1

6.3

2.2

21

5.1

3.9

2

5.8

2.6

22

5.2

3.7

3

5.0

2.7

23

5.2

3.5

4

5.0

3.0

24

5.2

3.2

5

4.6

3.1

25

5.3(1.8)

2.9

6

4.4(1.8)

3.2

26

5.3

2.6

7

4.1

3.2

27

5.3

2.2

8

3.9

3.4

28

5.3

2.0

9

-0.2

2.7

29

5.4

2.1

10

-0.2(5.1)

-0.5

30

5.4(-2.3)

2.1

11

-0.2

-1.0

31

5.4

2.1(5.5)

12

0.0

-1.4

32

2.0

2.1

13

0.0

-1.9

33

1.5

2.2

14

-0.1

3.7

34

5.3

2.2

15

0.2

3.7

35

5.3

2.3

16

5.5

3.7

36

5.3

2.3(-3.3)

17

5.5

3.2

平均值δL

4.0

2.4

18

5.5

3.1

最大值

-0.2

-1.9

19

5.1

3.9

最小值

6.3

3.9

20

5.1

3.4

晃动幅度

6.5

5.8

3.2. 2 水平直线度的计算

1)基准面在各档位处与理想轴线的距离Lzi

Lz1E1-(S1 DS2DSB1/2)×tanθ=2621.2mm

Lz2E 1 (DSDS2)×tanθ=3526.9mm

Lz3E 1 (DSDS2S2)×tanθ=4446.2mm

2)各档轮带外圆到理想轴线的距离Ri

R1Lz1=2621.2mm

R2Lz2L2-(-δL2)=3526.87-895 4.0=2633.9mm

R3Lz3L 3-(-δL3)=4445.7-1792.5 2.4=2647.6mm

3)各档轮带中心与理想轴线的距离EX i

EX1R1D1/2=-8.2

EX2R 2D 2/2=2633.87-5254÷2=6.9mm

EX3R 3D 3/2=2647.6-5254.5÷2=20.3mm

4)II档轮带中心相对于I、III档轮带中心连线的偏差EX2

EX2=(EX2EX1)-(EX3EX1)÷(S2S 2B1/2)×(S1B 1/2)=0.9mm

3.2.3 水平直线度分析

根据计算结果绘制的各档轮带中心水平偏差情况如图8所示。计算数据及图示表明,II、III档轮带中心均偏向基准面所在侧,即东侧,I档偏向西侧,但三个档位轮带中心仍基本位于同一直线。II档轮带中心相对于I、III档轮带中心连线的偏差EX2仅为0.9mm。

按此在新窗口浏览图片

根据轴线偏斜情况分析, I档西侧托轮应受力较大,这与托轮和轮带直径测量结果相符合。同时,由于轴线歪斜较多,由托轮位置调整所致的可能性不大,有可能是基础移动所致。若III档整体向东侧移动而II档托轮位置无变化,则II档轮带将有所升高I档轮带将向西偏移,同时导致II档东侧托轮受力较大,这和轮带及托轮直径测量结果相符合,也和垂直直线度测量结果一致。

4 托轮位置调整方案

4.1 回转窑存在问题及原因分析

1)III档筒体中心比设计高度有较大程度降低,达25mm,向东偏移达20mm;

2) II档轮带比设计高度有一定程度降低,但目前II档筒体中心高出I、III档筒体中心连线达34mm,结合II档托轮调整记录,以确定轮带降低原因及数值,筒体中心向东偏移6.9mm;

3) I档轮带向南端移动较多,同时有较大程度降低,轮带降低可能为托轮调整所致,但轮带沿托轮沿轴向移动也会影响水平高度,结合计算结果和查找I档托轮调整记录,以确定轮带降低原因及具体数值,筒体中心有向西偏移8.2mm。

根据回转窑存在问题及现场观察情况,认为导致回转窑轴向变化原因有以下几个方面:

1)III档基础东侧有较大下沉,导致筒体中心高度降低,同时向东歪斜;

2) 由于液压挡轮损坏,导致各档轮带长期在托轮南端运行,I档基础有较大轴向振动,可能与此有关;

3) I档托轮底座或基础由于长期受轴向振动影响,可能有一定程度向南移动,

注:C1为I档基础地面上测量时用水泥钉所做的标记。

4. 2 托轮调整方案

根据当前回转窑轴线实际情况,结合实际调整的可能性,将III档托轮和大齿轮底座东侧同时升高,托轮和大齿轮底座不能同时调整,则仅调整I、II档托轮,降低II档轮带高度,并适当调整I、II档托轮斜度,调整方法及计算过程如下。

为减小托轮调整工作量,直线度调整只调整中间II档托轮,使II档轮带降低,此时,由于筒体在水平方向存在歪斜,I、II档托轮中心线也应做适当调整,使其与筒体轴线偏转方向一致。

因为II档轮带升高与筒体轴线水平方向偏斜有关,所以应首先将此档托轮底座轴线调至I、III档筒体中心连线上,即两侧托轮均向东平移6mm,使托轮底座中心在水平方向与图8中的筒体中心重合。这样调整之后会使II档轮带大幅度降低。为使轴线准直,还需降低的高度约为III档筒体中心高度降低量的一半,具体数值为:

ΔhEY3×S1/( S 1 S 2)=25.2×23572.46÷(23545.65 23572.46)=12.6mm。

在图10所示的三角形O1O2O3中,底边为设计值,两侧边为II档轮带和托轮中间位置半径之和。O1O2=3527.15mm,O2O3=3525mm,O1O3=3526.25mm,此时,轮带中心距托轮中心连线高度为h=3054.7mm。

按此在新窗口浏览图片

保持两侧边长度不变,高度降低Δh=12.6mm,则两托轮中心距应变为:

按此在新窗口浏览图片

=3568.3

两托轮分别向外移动的距离为(3568.3-3525)/2=21.6mm。

综合以上计算结果,II档东侧托轮需向外移动21.6 6=27.6mm,西侧托轮需向外移动21.6-6=15.6mm。

筒体向东偏转角度正切值为tanγ=(EX 3 EX 1)/(S1 S2)=0.0006,为使托轮与轮带良好接触,各托轮轴线也应具有相同斜度。即I、II档各托轮南端应向西调,北端向东调整,且移动距离应相同,设移动距离均为x,托轮宽为W, tanγ=2x/W,则调整量为xW /2tanγ。托轮宽约1000mm左右,即x应为0.3mm左右。此调整量虽小,但对改善托轮与轮带接触情况有显著影响。

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