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低压缸后轴封套筒脱出的原因分析及处理           
低压缸后轴封套筒脱出的原因分析及处理
作者:佚名 文章来源:技术论文 点击数: 更新时间:2008-10-13 8:55:09
    广州恒运企业集团公司C厂6号机型号是N210-12.7/535/535的中间再热超高压三缸二排汽凝汽式汽轮机(东方汽轮机厂生产),1998年6月投运,至1998年9月20日揭中低压缸检查时,共运行733.7 h,期间冷态开机5次,热态开机2次。

1 事故发生
1.1 事故过程
  1998年9月11日12时,锅炉B引风机发出喘振信号引起跳闸停机。经检查判断是误动,重新开机,汽轮机中压缸差胀-1.9 mm,检查无其它异常,继续冲转,转速升至3 000 r/min时,汽轮机中压缸差胀最大升至-2.41 mm,12时05分并网,12日1时35分,负荷升至40 MW时锅炉突然灭火,汽机转速降至1 800 r/min时振动突然增大,全开真空破坏门,4,5号瓦盖振幅达60μm,轴振幅达130μm,转速降至1 200 r/min时,4,5号瓦盖振幅达75μm,轴振幅达230μm,转速到“0”,投盘车,盘车电流5 A,略有1 A左右摆动,5 min后电流摆动增大,最大电流达20 A(额定电流10 A),10 min后,盘车跳开,即手动投入盘车,盘不动。
1.2 事故现象
  检修人员用行车盘动转子,同时揭开盘车装置检查,发现小齿轮有磨损,修刮后装复,再次投盘车,盘车电流有微弱摆动,送轴封抽真空至设计参数后,多次检查准备冲转,盘车电流突然由5 A增大到10 A,电动机发热,盘车跳开。9月12日14时16分 、9月14日9时、14日19时50分、19日14时30分启动时均出现上述现象,准备冲转时盘车跳开。全面检查发现低压后缸两个防爆门垫片均破裂,进行了更换,同时进行的检查项目有:调整了顶轴油压,监视了转子顶起高度均在允许范围内。检查中、低压转子四个支承轴瓦及推力瓦,结果发现支承瓦完好,推力瓦的非工作面瓦块有磨损,进行了修刮。1998年9月20日再次确定冲转方案,即先送低压缸轴封汽,后送中、高压缸轴封汽,汽源温度控制在250℃左右,压力控制在额定范围 ,全面加强监视低压缸膨胀和变形情况。1998年9月20日15时30分又开始冲转 ,转速为500r/min时,振动情况良好,转速为1 500 r/min时,振动情况良好,准备暖机20 min,但5 min后,低压后缸轴封处发出剌耳的金属磨擦声,且连续不断,接着紧急打闸停机。
2 事故调查及原因分析
2.1 揭缸检查
  技术人员现场分析判断为轴封套部分有磨擦,决定揭开低压缸进一步检查,发现以下情况:
  a)低压转子后汽封套筒向发电机侧轴面位移约20 mm,定位卡圈脱出;
  b)轴封套筒端头磨损深度达1 mm,转子凸肩磨损,轴封套筒表面发蓝、光洁。
    c)低压转子前轴封套无位移,但表面发蓝。  
    d)中压缸转子14级围带顶部有轻微的磨擦痕迹。
2.2 原因分析
2.2.1 汽封供汽系统不合理
  该机组单机运行,设计启动汽源由B厂50MW机组新蒸汽供给(压力为8.9 MPa,温度为535℃)。B厂新蒸汽经减温减压器后入供汽联箱,由除氧器平衡管和供汽联箱两路,分别供高、中、低压轴封供汽管。热态启动时,运行规程规定,高压缸内壁温大于150℃时,高、中压缸轴封用高温汽源,汽温在250℃左右,且与转子的温差小于100℃。现场由减温减压器调节供联箱温度,由于供汽联箱出口至低压缸汽封管无减温装置,使低压缸汽封温度也在280℃,低压缸汽封温度要求140~170℃,1998年9月10日引风机跳闸停机后,9月12~9月19日4次冲转时,低压缸轴封汽温均是280℃左右 。由此可见汽封供汽系统在机组热态启动时,不能同时满足高、中、低压缸轴封不同的汽温要求。
2.2.2 轴封套与轴的过盈量偏小
  查厂家图纸和有关资料得知,低压轴封套简装配过盈量设计为0.35~0.43 mm ,汽封套筒和低压转子的材质均为34CrNi3 Mo,在20~300℃时,该材质的膨胀系数αV为13.3×10-6-1,轴封套壁厚90 mm。轴封套和轴的传热是一个多层圆筒壁的导热过程,其套筒表面至轴内孔壁温度是全递减状态分布。单层圆筒导热时,当d2/d1<2,圆筒壁的导热可把它当作平壁来处理,其误差≤4%。该轴封套最大外径d2=735 mm,轴封套内径(配合面处)d1=555 mm,则d2/d1=1.32<2,这时轴封套的导热可视为中径d=645 mm的展开平壁考虑。如求抵消过盈量的所需要的轴封与轴之间的极限温差,则:膨胀量=温度差×圆周长×膨胀系数,当轴套过盈量取上限0.35 mm时,可得温度差Δt=40.7℃;当轴套过盈量取下限0.45 mm时,其温度差Δt=50.1℃,这样,轴封套过盈量取上限比取下限的温度相差9.4℃
  综上述分析,将低压缸后轴封套脱落原因归为以下3个方面:
  a)轴封供汽系统不合理,无法满足厂家对低压缸轴封汽源温度的要求。低压轴封汽源温度偏高,使质量比转子小的汽封套筒加热快,温差大,从而使套筒紧力消失 ,而出现松动,导致汽封套筒轴向位移20 mm,定位环脱落,这是事故的主要原因。
  b)设计图纸表明低压轴封套筒与转子装配过盈量为0.35~0.43 mm,脱落侧轴封套筒实际装配尺寸过盈量可能在下限,造成温差相差9.7℃,使该后轴封套较前端轴封套在同样运行条件下更容易脱出。
  c)高、中、低压缸胀差不相匹配,其中中压缸胀差超过标准(最高值为-2.41 mm),汽封汽压太高,进汽量大,汽封温度上升快,也是可能因素之一。
3 事故处理及系统改造
  根据轴封套脱出及端头磨损情况分析认为,更换该部件一无备品,二修复时间长 ,经与制造厂家商定,采取修复加固方案处理。
3.1 处理方案
  取出旧定位圈,修理并装复,加热汽封套筒保证有足够的膨胀间隙使套筒向叶轮侧固定到位,然后在汽封套筒圆周上每隔120°处钻一个孔,攻丝,装配M20的定位螺钉,长度为90.5 mm,见图1所示。这样能防止汽封松动,保证同心。为了降低低压缸轴封供汽温度,加装一套减温减压装置。
                        
3.2 修复加固具体施工工艺
  修复加固具体施工工艺:将定位圈修复,装配到定位槽中,确认到位;4把铁焊枪对称加热汽封套筒,注意用还原焰,防止氧化汽封套筒;将汽封套筒快速加热到300~350℃,用红外线测温仪测温,检查套筒是否有松动并一次将汽封套筒推到定位处,并顶住约2~3 h;用压缩空气吹住定位处,以便迅速冷却收缩;盘动转子至轴封套筒表面温度至60℃左右;汽封套筒冷至常温,将低压转子放入缸内,复查转子情况 ;无异常,在轴封套距端头20 mm处,钻孔攻丝,均匀分布3个M20定位螺钉孔,深度一致,误差小于0.5 mm,攻钻螺纹深度要一致,且保证不要损伤转子;加工螺钉,其相互之间的质量差别不超过2 g,旋入螺孔,且端头略低于汽封套筒外圆;用样冲眼锁定,以防定位螺钉松动;打磨套筒端头磨损处。
3.3 轴封汽源系统改进
  按厂家对汽封汽源参数的要求,结合现场实际情况,在系统上加装一套减温减压装置,该装置设计压力2.5 MPa,设计温度300℃,采用凝结水喷水减温,喷水工作压力0.7~1 MPa,喷水量为450 kg/h。原供汽联箱来汽经减温减压后压力控制在0.1~0.15 MPa,温度为(130±5)℃,专供机组启动时汽机低压汽封用汽,正常运行时,切换至除氧器平衡管。
3.4 修复改进后的效果
  1998年9月轴封装复,新加装减温减压装置投入运行后,至1999年5月,机组共运行2 919h,开机10次,运行正常。
4 结束语
  a)210 MW汽轮机组,由于设计原因使轴封套脱出,这类事故在国内同类型机组中极为罕见,它严重威胁着整台发电机组的安全,不可轻视。
  b)低压缸汽封供汽可单独调控,系统设计时不可缺少,采用加减温减压器的改进工程小,效果好。  
  c)轴封套的修复方法,费用低,时间短,能满足使用要求,但对以后该转子需要做其它修理时,带来不便。
  d)控制轴封套的温开率是防止脱出的有效手段,因此,在控制汽封汽温的同时 ,根据机组真空要求,尽量降低汽封压力,可减少热量传递。
  e)亦不可忽视汽轮机差胀、轴向位移、大轴晃动、汽封片等因素对轴封套的影响。

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