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400m3液氨球罐裂纹成因分析           
400m3液氨球罐裂纹成因分析
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 17:05:15
近期聊城分院在对鲁西化工集团阳谷第五化肥厂400m3液氨球罐进行全面检验的过程中,先后发现上下极板存在夹层、环焊缝出现裂纹、下部液位计接管严重腐蚀等问题,下面就裂纹成因及其预防做一分析和介绍。

    该球罐设计压力:2.2MPa,设计温度:-10~50℃,内径Φ9200mm,工作介质:液氨,球壳板材质:16MnR,设计厚度34mm。球罐为桔瓣式五带八支柱赤道正切型球罐共54块球壳板,根据预先制定的球罐检验方案,在对上温带与赤道带对接的环焊缝作磁粉检验时,东、西面分别发现了一道裂纹,经打磨消除确认为表面裂纹,其中东面环焊缝裂纹较深,打磨消除后形成的凹坑根据《压力容器定期检验规则》校核确认不需要补焊。

    对裂纹产生原因分析认为是液氨对16MnR板材的应力腐蚀所致,16MnR材料强度级别较高,组对焊接时焊缝处存在较高焊接残余应力,虽经整体热处理,但发生裂纹处为一丁字焊缝,应力状态复杂,此外液氨罐在充装、排料及检修过程中,容易受空气的污染,空气中的氧和二氧化碳则促进氨对钢的腐蚀,其反应如下:
/Article/UploadFiles/200809/200892417515826.jpg
 反应中的氨基甲酸氨对钢有强烈的腐蚀作用,使钢材表面的钝化膜产生破裂,并在此产生阳极型腐蚀。由于丁字焊缝处残余应力值较高,且长期处于液面以下,极易产生应力腐蚀裂纹。
采取下列措施有利于防止液氨对球罐的应力腐蚀:
     1.球壳板组焊时,采取整体热处理措施尽量消除焊接残余应力。
     2.尽可能用低温用钢的低碳钢来焊制液氨储罐;
     3.尽量保持较低的工作温度;
     4.减少空气污染。


山东特检院聊城分院:王道文

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