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富士灯泡贯流机组安装技术探析           
富士灯泡贯流机组安装技术探析
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 11:25:07
富士灯泡贯流机组安装技术探析 孙鸿秉
广西岩滩水电站工程建设公司,广西 南宁 530023

  广西百龙滩水电站安装6台日本富士产灯泡贯流机组,额定水头9.7 m,额定流量377.5 m3/s,单机容量32 MW。前3台由富士电机株式会社供货,后3台由富士和富春江水电设备总厂合作生产,1998年9月下旬已有4台机组先后投入运行。
  富士灯泡贯流机组在结构上颇具特色,根据前几台机组安装工作实践,结合机组投产后发现的问题,对富士灯泡贯流机组的安装技术作一探讨。

1 定子安装
  结构特点:定子铁芯采用浮动式结构。定子机座由三瓣组成,外径Φ7 600 mm,高2 800 mm。铁芯由61 436张冲片迭压而成,高1 240 mm,内径Φ6 500 mm,装配后定子起吊重量为70 t。
1.1 定子机座组合缝焊接
  由于定子铁芯系浮动式结构,铁芯热膨胀应力不会传递到机座,因而机座结构比较轻巧,相对刚度较单薄(见图1)。机座分瓣组合面由7个M36和9个M48螺栓连接,外侧组合缝进行封水焊,防止渗漏。工厂制造时合缝坡口尺寸偏大,焊接时按一般焊缝处理,曾发生组合缝焊后收缩,机座变成梅花瓣,实测定位筋半径差值最大达5 mm。改进措施:尽量缩小坡口,焊接速度放慢;层间锤击,充分消除内应力;注意焊条烘干保温,焊接电流控制在150 A以下;焊接程序采用分段对称退步焊。

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图1 定子铁芯结构图

1.2 机座组装基准面
  百龙滩机组转动部分重量,通过主轴由发导和水导两点支撑,当发电机转子和水轮机转轮与主轴连接后,两端将产生一定挠度。为保证发电机规定的空气间隙,定子与管形座连接的组合面加工成斜面(倾斜4 mm),使与转子下挠量相一致。因此定子机座组装时,不能以管形座侧的平面作为基准,必须以灯泡头相连的组合面,作为定子安装的基准面。
1.3 鸽尾筋安装

  为提高定子铁芯组装精度,鸽尾筋与定位筋之间,按测量差值加垫,复测调整后用埋头螺栓固定。为防止螺栓松动,螺纹表面涂一种271粘结剂,效果良好。
  为适应铁芯热膨胀需要,定子冲片迭装时,冲片与鸽尾筋之间设置厚4 mm、宽19 mm,长1 400 mm的调整垫条,铁芯迭压完毕,抽走垫条,留下4 mm空隙即为铁芯径向浮动量。铁芯迭压时,垫条受挤压产生变形,不易拔出。为此在垫条表面喷涂润滑剂,干后形成一层腊质薄膜,以减少垫条拔出时摩阻力。未喷涂润滑剂时,拔垫条需花3 d时间,喷涂润滑剂后,不到2 h,60根垫条全部拔出。
1.4 铁芯迭装与压紧
  铁芯迭装前,冲片先进行试装,试装高度约200 mm,检查各部尺寸符合要求后,冲片全部拆除,正式开始迭压。最底部约20 mm高冲片,表面涂环氧树脂并及时压紧,待固化后形成一个良好的基面,再继续进行迭压。铁芯迭压完毕之前,最上面一层20 mm冲片,亦用环氧树脂进行固化。
  迭片完成,用M36穿心螺杆压紧,下部与齿压板直接相连,上部在齿压板上配置了3个碟簧,穿心螺杆通过压环压缩碟簧,进而压紧铁芯。为了正确控制碟形弹簧的压缩量,可靠地得到必要的压紧力,在碟簧内加装了一个限位衬套,当压环与限位衬套碰到时,就刚好达到规定的压紧力(见图2)。采用碟形弹簧的目的,主要是为了保证铁芯必要的压紧力,即使经过长年运行铁芯可能产生萎缩,通过碟簧的胀力仍能维持一定的压紧力。

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图2 定子铁芯压紧碟簧示图

1.5 下线和打槽楔
  线棒上下两层共720条,由于线棒制造尺寸规范,下线非常轻松,5号机组两层线棒下线时间为4d。然而打槽楔相对来说就比较麻烦。铁芯长度1.24 m,槽楔分成10段,槽楔和线槽之间根据实际间隙,加垫2~4层绝缘材料,锤击检查没有空腔声为合格。上下两端槽楔则用环氧树脂固化,以防槽楔松动。根据安装实践,富士公司同意补充提供专用槽样棒,使打槽楔时间有所缩短,5号机组最快,打槽楔时间为4 d。
1.6 线棒接头和过桥引线银铜焊
  线棒接头焊接采用中频感应加热,接头之间预先放置银铜焊片,再用Φ1.5 mm银铜焊丝充填,焊后接触面积可达到80%。过桥引线焊接方法相同,但过桥引线分内外两圈,先焊外圈,包扎绝缘后安装挡风板,然后再焊内圈引线。
  下层线棒下线完毕,用软铜线把线棒联成整体,进行第一次直流耐压试验;上层线棒下线完毕,在过桥引线未联接前,进行第二次耐压试验;当过桥引线和汇流排接头全部完成后,进行最终整体耐压试验。耐压标准高于国标,为(2.0Un+0.3)×1.6=38 400 V,1 min。
1.7 定子吊装与空气间隙调整
  定子翻身及吊装专用工具由工厂提供。定子吊入机坑,缓缓套入转子,然后依靠两组垂直支撑,调整定子与转子之间的空气间隙,空气间隙为(13.5±10%) mm。此时定子和管形座连接部位空间窄小,无法钻孔打受力销钉,故采用偏心套结构(见图3)。偏心销直径Φ43 mm,共18个,与之连接的轴套直径为Φ70 mm,销孔中心有13.5 mm的调节余量,调节十分方便。定子另一侧与灯泡头连接,亦采用偏心套结构。

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图3 灯泡头与定子连接示图

  当灯泡头与定子配装后,增加了38 t悬挂载荷,悬挂中心距达4.85 m,由于定子刚度较小,定子下沉引起上部空气间隙减小。以4号机为例,上部空气间隙由12.8 mm减为11.2 mm,重新松开定子和管形座连接螺栓及偏心套,用桥机提起定子,上部空气间隙增为12.66 mm,紧固螺栓和偏心套后,桥机松钩再次测量空气间隙,又降为12.00 mm。
  当灯泡头左右两侧水平支撑,用油压顶紧并锁定后,灯泡头上抬,相应上部空气间隙约增加0.10 mm。考虑机组充水后,水的浮托力作用对改善上部空气间隙有利,故安装时上部空气间隙按平均值偏小控制是恰当的。

2 转子安装
  结构特点:采用无轴悬臂圆盘式支架,磁轭冲片无导向销孔,磁轭键采用热配压紧。
2.1 圆盘支架组合
  转子中心体内径Φ1 690 mm,由两瓣圆环套装组成圆盘支架。支架外径Φ5 299 mm,高1 403 mm(见图4)。这种圆盘式支架属轻型结构,主筋板厚仅16 mm,上下两层面板厚亦只有22 mm,圆盘支架总重约15 500 kg。

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图4 转子支架剖面图

  圆盘支架在工厂组合后精加工,然后解体发货。工厂发货时将定位销焊在支架上,安装时铲除焊缝并磨平,组合后发现合缝间隙达不到要求,分析原因为焊疤未磨平,建议工厂发货时,销钉不焊在支架上单独发货。
  支架把合时,组合螺栓M80 6条,M64 16条,均按伸长值控制拧紧力矩。
2.2 磁轭迭压
  磁轭冲片厚3 mm,共9 100多张,按重量差分成8级,每级差0.1 kg。实测到货冲片,同一等级的重量差达到0.13 kg,安装前冲孔边缘毛刺必须磨平并圆滑过渡。
  磁轭冲片没有设置专用的导向销孔,迭片时,依靠冲片外缘的磁极键槽,设置临时导向键,作为迭片的基准。由于冲片边缘不很平整,导向精度不高;尤其迭片初期,导向键尚未定位,这一段磁轭尺寸误差较大。
  磁轭与转子支架连接,通过16个立筋,其中8个装T型键,8个装平键。T型键主要传递切向力,而平键传递径向力。磁轭键槽用传力杆铣孔,铣刀可调节,每次增量0.05 mm。T型键和平键均根据键槽尺寸和磁轭键厚度,加上计算热配紧量,配置垫片,然后将垫片与键用氩弧焊固定在一起,待转子磁轭加热膨胀后,将磁轭键打入,冷却后收缩,磁轭与转子支架即达到紧配。
  3号机组曾发生转子磁轭键松动,运行中磁轭来回窜动,致使圆盘支架16个立筋中有3个立筋与面板接合处产生裂纹(见图5)。分析原因及改进措施如下:

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图5 圆盘支架示图

  (1)增加导向键厚度,使与冲片键槽接触良好,从而改善导向精度;
  (2)磁轭冲片螺栓内孔为Φ26 mm,压紧工具螺杆为M20,空隙太大,压紧时因冲片厚薄不均,水平方向产生窜动,致使磁轭成腰鼓形。经日方同意,工具螺杆改为M24;
  (3)调整螺栓压紧程序,原来压紧程序由内到外,改为内外交错紧固,限止冲片水平窜动不会累加;
  (4)磁轭键热配紧量由0.65 mm增为0.85 mm。
2.3 磁极挂装
  磁极64个,单重765 kg。磁极与磁轭连接方式与一般机组不同;磁极挂装后,仅在上下两端部用磁极键打紧,接触长度只有150 mm;磁极打紧方向不是向磁轭贴紧,而且向外胀紧。因而安装方法也不相同,简言之,磁极挂装和磁极键装配均要两次完成。
  磁轭热配键及切向键完成后,磁轭已与转子支架固定为一体,此时可用桥机对磁极键槽进行拉孔,拉刀可调节,每次增量0.05 mm,拉孔完毕,进行第一次磁极挂装。打紧磁极后,测量磁极和磁轭之间的间隙,按间隙配垫,留0.5 mm~1.00 mm的安装余量。然后拆卸磁极,将垫片用氩弧焊固定在磁极背面,待磁轭外圆喷涂绝缘防锈漆后再正式挂装磁极。
  磁极挂装后,通过挂钩螺栓调整磁极高度,开始磁极键研配。磁极键多次打入、拆卸,用砂轮磨去高点,使接触长度大于100 mm,接触面积大于75%。拆卸磁极键,留3 mm余量,多余长度用切割机切除,清除毛刺,最终打入磁极键槽。下部磁极键3 mm 余量用千斤顶顶死,上部则用大锤打紧,最后用盖板封头。
  磁极挂装完毕,用测圆架测量磁极外圆,按±0.65 mm的公差控制,超差部分用砂轮磨圆。
2.4 制动环板安装
  卧式机组与立式机组不同之处:机组制动或顶起时,立式机组制动环板承受全部转动部分重量;而卧式机组制动时,制动环板仅承受制动正压力,负载轻得多。富士机组制动环板设计成可调结构(见图6),整圆分成16块制动板,板厚40 mm。每块制动板由8组调节螺栓进行调整并固定,制动板外侧勾住圆盘支架缺口,并以此定位。安装时两制动板之间的高低差,可控制在0.10 mm之内,其精确度远高于立式机组。

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图6 制动环板结构图

  制动环板的调节螺帽采用埋头螺丝顶死定位,因而制动环板亦要安装两次。第一次,在制动环板安装调整后,将里面的调节螺帽与制动板靠死,拆卸制动板,将埋头螺丝顶死调节螺帽;再次安装制动环板,将外面调节螺帽紧固,再将埋头螺丝顶死定位。

3 导水机构安装
  导水机构由内外导环、导叶和控制机构组成,内外导环均成球面状。内导环球面半径R2 465 mm,重12 273 kg。外导环球面半径R4 668 mm,重32 000 kg。导叶16件,高2 200 mm,总重28 000 kg,成60°角布置。导叶枢轴上下两端均采用球面轴承,导叶端面间隙:上部为1.5 mm,下部为2.2 mm。
3.1 工厂预装和试验
  导水机构属于多支点联动机构,配合面多,控制精度高,因此,必须在工厂内进行预装,以便发现问题并在出厂前处理好。但工厂预装时,由于管形座内外座圈不可能参予,而导叶全开时,其叶片端部已超出外导环约130 mm,与外座圈内壁相接触,这是极易疏漏之处。百龙滩1号机组试运行时,由于外座圈钢板拼接焊缝未予磨平,试验时调试人员思想麻痹,调速器一次投入全开,导叶碰到焊缝受阻,在5 MPa油压作用下,导叶拐臂被扭成麻花状,导叶外端轴亦扭转变形。
3.2 关于导叶端面间隙
  设计导叶端面总间隙为3.7 mm,允许±25%误差,最小端面间隙为4.63 mm,最小端面间隙为2.78 mm。内外导环和导叶均由数控机床加工,工厂预装时测试导叶端面总间隙,最大为3.5 mm,最小为2.8 mm,虽属合格范围,但数值偏小。工地安装时测试端面间隙,最大为2.9 mm,最小为1.9 mm,间隙又变小了,影响端面间隙变小的可能原因:
  (1)内外导环两法兰之间距,设计值为920 mm,如此值偏小,则会影响导叶端面总间隙。实际复核,此值为(920+0.3 0)mm,不可能成为端面间隙减小的原因。
  (2)导叶两端部及内外导环表面油漆厚度的影响,油漆厚度为0.10 mm,4个面合计也只有0.4 mm,不足说明问题。
  (3)运输及吊装变形,这可能是原因之一,但也不会造成总间隙普遍减小。
  端面间隙达不到要求,只好研磨内外导环。建议数控机床加工内外导环和导叶时,按平均偏大的数值进行控制。
3.3 保持内外导环球面同心
  导叶能否转动灵活并保持良好的接触和间隙,这是运行可靠性的前提,决定的基本要素是制造质量,但安装时保持内外导环球面同心是非常重要的。
  内外导环轴线中心误差按±0.05 mm控制,两法兰面之间的距离按920 mm控制,由于内外导环与管形座内外法兰相连,与此同时还要控制好管形座内外法兰的尺寸和波浪度。为提高精确度,法兰面用经纬仪各测64点,按要求打出基准面后再分段修磨,最后达到两法兰面间距误差为+1.1mm、-0.5 mm,不平度小于1.00 mm,波浪度不超过0.5/500 mm。
3.4 滚珠式控制环安装
  控制环装在外导环法兰上,通过一个球轴承架,形成一个环状空腔,内装Φ50 mm钢球443个(见图7)。控制环在接力器推动下,沿着外导环转动,由于钢球滚动,故摩擦系数很小。安装时控制好钢球间隙,可调整球轴承架的调节螺栓,使间隙不大于0.10 mm。控制环、球轴承架与外导环组合面两侧,用Φ9 mm胶条密封,防止润滑油渗漏。

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图7 导水机构控制环示图

3.5 弯铰连杆
  立式机组,当导叶卡阻时,一般采用剪断销保护。卧式机组当剪断销破坏后,导叶在自重作用下将转动,有可能影响邻近导叶,扩大事故。为此,百龙滩机组采用弯铰连杆,当导叶关闭受阻时,连杆弯曲但导叶仍被连杆拉住,此时检测板开关发出信号(见图8)。

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图8 弯曲连杆示图

  安装时,导叶接力器压紧行程按5 mm控制,导叶立面间隙可通过连杆偏心套进行调节,弯铰连杆检测板开关,待校正动作后再定位(有3 mm调节量)。

4 转轮安装
  转轮直径Φ6 400 mm,4个叶片为不锈钢整铸,材质SCS6,相当Cr13Ni4Mo,轮毂比为0.428,操作机构为无操作架、动缸式,工作行程377 mm,活塞直径Φ1 470 mm,叶片转动角度35°,操作油压5.786 MPa,转轮重93 t。
4.1 工厂装配
    供货合同规定,转轮在厂内装配并完成操作试验及静平衡试验后,拆除叶片,加盖密封,整体发运。工地只安装叶片,内部不再解体,因此,工厂装配十分重要,用户及安装单位应派人参加。工厂装配主要检验项目为:叶片枢轴与Φ470 mm、Φ880 mm铜套配合;接力器Φ520 mm轴套及连杆Φ275 mm轴套配合;活塞与缸体配合。检测工作行程与叶片转角,检测油压操作系统密封及油质情况。检查时还应注意三个部位的间隙:叶片与轮毂的间隙(2.7±20%)mm,叶片枢轴窜动量不大于1 mm,叶片外圆与转轮室配合间隙不小于2.85 mm(单边)。
4.2 工地安装叶片
  安装叶片时,富士公司配置了2套导向销,6台机共用。4号转轮由富春江厂制作,由于加工偏差,厂内装配时采用车小的导向销,此事未向工地通报。工地安装时,因导向销使叶片枢轴卡住,十分被动。经现场研究,决定取消导向销,依靠叶片枢轴原有的4个Φ100 mm定位销,头部倒角,调整好叶片吊装水平位置,很顺利地装进去了。5号转轮叶片安装采用同样方法也很顺利。
4.3 叶片密封
  叶片枢轴Φ1 000 mm与轮毂轴孔Φ1 050 mm之间,迭装4个U型胶环,内衬托90个小弹簧将

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