机电之家行业门户网运行
文章 下载
最新公告:

  没有公告

设备维修与管理培训
您现在的位置: 设备维修与管理 >> 设备管理 >> 基础管理 >> 维修管理 >> 资讯正文
 
赞助商
 
 
最新文章
 
 设备管理中存在的问题及改进措施
 探索设备备件更换规律,实现设备
 创新设备管理 提升竞争优势
 设备管理关乎企业效益
 TPM自主保全实践的探索与思考
 驱动离心泵的电机电流高的原因及
 离心泵运行时不打量的原因
 离心泵一般容易发生的故障有哪些
 离心泵各零部件的检修标准
 计量泵的常见故障及处理方法
 
推荐技术
 
 
相关文章
 
谈220千伏变电站的程序化
衢州电力局启用ON2000系
浅谈220千伏程序化变电站
湘潭发电公司提出2010年
2006年注册安全工程师备
SHL20-13锅炉燃烧技术改
SHL20-13锅炉燃烧技术改
220kV输电线路雷击掉闸分
沙角A电厂200MW汽轮机低
130T/h锅炉烟气循环流化
 
客户服务
 
如果您有设备方面好的文章或见解,您可以送到我们的投稿信箱
客服电话:0571-87774297
信   箱:88ctv@163.com
我们保证在48小时内回复


s

b

g

l

.

j

d

z

j

.

c

o

m

 

220 t/h锅炉过热器爆管原因分析及防治措施           
220 t/h锅炉过热器爆管原因分析及防治措施
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 10:31:18
220 t/h锅炉过热器爆管原因分析及防治措施 伍力
广州石油化工总厂 广东广州517026   锅炉四管爆漏事故一直占锅炉总事故的50%以上。1996年我国火电设备事故的统计表明,锅炉四管爆破事故占全部锅炉事故的72.2%,其中省煤器占35.3%,过热器占29.8%,再热器占7.1%,可见,四管爆漏已成为妨碍机组运行安全性的重要因素。
  广州石油化工总厂动力厂自备电站的3号炉(WGZ220/100-13型)投产8年来过热器管多次爆裂,造成维修费用增加,生产成本增加,对热电站运行的经济性和安全性带来了很大威胁。
1 锅炉结构特征
  该炉结构特征值及设计运行特征参数见表1。

2 爆管统计
  3号炉于1991年6月投产以来,多次发生过热器爆管事故,其中,1992年2次、1993年3次、1994年1次、1995年0次、1996年2次、1997年3次、1998年1次,总计12次。严重影响了自备电站的安全稳定运行,经统计过热器爆管率3号炉远高于1、2号炉。

3 爆管主要原因分析
  取1998年6月高温过热器爆管的爆口作重点分析。爆口位置位于由东向西数第33排南组大弯靠北侧约1.3 m处,即高温过热器热段。爆口吹破相邻34排北组1根管,吹薄33排北组1根管。爆口位置见图1。


3.1 
  过热器管内外表面氧化皮较厚,爆口张开不大,爆口边缘是钝边且粗糙不平整,爆口附近有大量平行于爆口的轴向裂纹,具有长期过热造成的蠕变断裂的形貌和特征。爆口处取样分析结果见表2。
  


  样2~样5背火侧金相组织和向火侧相同,为铁素体+碳化物,不同的是碳化物球化级别背火侧比向火侧小0.5级。表2可见爆口处管壁减薄不多,但爆口处碳化物球化程度已达最高级别。样1、样2碳化物球化已达5级,即聚集式球化。从照片1、2可看出,12Cr1MoV金属组织内部珠光体的区域形态已完全消失,碳化物小球在铁素体晶界上分布,出现了大量的双重晶界现象。以上分析表明由于过热器长期局部超温,12Cr1MoV金属组织内部珠光体聚集球化,致使过热器管金属强度下降,导致爆管。

3.2 
  12Cr1MoV在580℃时持久强度σtD=78MPa,t为105 h,见参考文献[1]。由于该金属组织碳化物聚集球化,导致持久强度下降为:



  

式中 η——应力修正系数,取为1。理论计算壁厚



式中 P——工作压力,MPa;  

      Dw——管子直径,mm。

  最小需要壁厚Smin=SL+C=9.56+1.43=10.99(mm)>5(mm),即实际壁厚小于最小需要壁厚。上式中附加壁厚C取定值,1.43 mm,见参考文献[2]。
  以上计算表明过热器爆管的直接原因是金属材料许用应力的下降。

4 过热器长期过热的原因与结论
4.1 
  3号炉设计与1、2号炉略有不同,其上层一次风口稍上倾,造成炉膛火焰中心位置比1、2号炉高,从而使得炉膛出口烟温较高,过热器吸收热量较大,在满负荷运行的情况下极易超温,爆管。由于测量手段等原因,不能测炉膛出口温度。
4.2 
  除尘设备上3号炉与1、2号炉的不同之处是,1、2号是电除尘器,烟气流通阻力大;3号炉是水膜除尘器,烟气流通阻力小,对流传热加强,导致过热器吸收热量较大,同时烟气流速快,对过热器管壁的冲刷也较大,使得过热器管较易超温,且磨损较大,从而导致爆管。
4.3 
  由于操作方面监护不严格,使得屏式过热器温度较高,引起屏式过热器后部烟气温度较高,高温过热器热负荷过大,导致超温。

5 措施及实施效果
5.1 
  1998年11月3号炉大修期间,将上层一次风4个喷口的位置下降了450 mm,使得在运行期间炉膛火焰中心的高度下降。与大修前相比,锅炉负荷不变的情况下,降低了炉膛出口温度,避免了高温过热器超温。
5.2 
  对操作工加强了培训,利用副班学习理论,并考核理论和实操水平。归定将屏式过热器温度控制在450~460℃范围内,并防止超温超压运行,同时加强监督。自归定执行以来,未发生过屏式过热器、高温过热器超温现象,使高温过热器受到了保护。
5.3 
  由于过去几年来,高温过热器热段管长期超温及频繁爆管,导致热段管金属组织碳化物大部分已严重球化,金属材料许用应力大幅下降,已不能适应生产的需要,因此,在1998年11月大修时,将高温过热器热段全部更换。由于12Cr2MoWVTiB(钢102)具有很好的热强性,在高温下强度优于12Cr1MoV,且具有良好的抗氧化性,因此将管材改为钢102,取代了以前的12Cr1MoV。

6 结束语
  3号炉大修后至今一年多的时间里,未发生过过热器管爆裂的事故。从停炉的检查情况看,前述措施是完全可以解决高温过热器爆管问题的。  


[1]章燕谋.锅炉与压力容器.西安交通大学出版社.

[2]李之光.锅炉专业标准汇编.大连理工大学出版社.  

[3]锅炉车间.锅炉运行规程.广州石油化工总厂动力厂.

资讯录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇资讯:

  • 下一篇资讯:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    不良信息
    举报中心
    机电之家设备管理网
    致力于机电设备维修与管理技术
    网络110
    报警服务
    服务热线:0571-87774297 传真:0571-87774298 电子邮件:donemi@hz.cn 服务 QQ:66821730
    机电之家(www.jdzj.com)旗下网站 杭州滨兴科技有限公司提供技术支持

    版权所有 Copyright © 机电之家--中国机电行业门户·设备维修与管理

    主办:杭州高新(滨江)机电一体化学会
    浙ICP备05041018号