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300MW机组AGC系统运行可靠性管理           
300MW机组AGC系统运行可靠性管理
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 10:28:57
300MW机组AGC系统运行可靠性管理 孙伟春1 吴德修1 陈蓓2
1.田家庵发电厂 淮南市232009 2.安徽电力职工大学 合肥市230002   田家庵发电厂300MW机组是我国“八五”期间全 国最大的技术改造工程,其机、电、炉三大主机设备采用上海三大动力厂生产的引进型机组 ,热控系统采用上海自动仪表股份公司引进美国利诺公司MAX-1000型分散控制系统。

近几年来,由于电网峰谷差逐渐增大,发电厂的机组调峰任务也越来越重,电网实现自动发 电控制(AGC)可以较好的维持发电、供电、用电三者之间的平衡。为满足电网负荷快速响应 需要及频率质量要求,确保电网安全、经济稳定运行,田家庵发电厂300MW机组在1997年7月 刚移交生产后,就重点安排了AGC调试任务。经过不到二个月的努力,有效地解决了AGC的通 讯接口、系统设备、安全技术、投停方式等一系列难题,终于使300MW机组成功地进行入AGC 闭环运行的行列,并在当年实现了连续安全运行125天,为安徽电网的调峰发挥了应有的作用。

300MW机组投入AGC控制方式运行,电网调度中心对机组的要求及考核很严;AGC控制方式下 机组负荷调节范围在180-300MW,不得随意切除;机组升降负荷变化率在3-5MW/min;机组负 荷曲线合格率为100%。为了确保300MW机组AGC控制系统能安全正常运行,厂内紧紧围绕以AG C为中心,抓住运行、维护二条主线,展开了规范操作、精心维护、强化管理的技术质量保 证体系。

机组投入AGC控制方式的前提是其运行工况必须建立在协调控制运行方式基础上。而AGC控制 的投停操作及事故处理,对运行岗位人员而言,涉及控制调整技术的掌握具有一定难度,许 多名词、作用、功能都是全新的概念,要有重新认识、再掌握、再提高的过程。为了运行岗 位人员能尽快地全面了解和熟悉掌握CCS及AGC的控制、操作、调整技能,30万运行分场技术 人员反复专研协调系统的逻辑原理及与FSSS、DEH、SCS之间的内在关系,及时起草编写了《 300MW机组协调控制系统运行规程》。并组织运行人员学习讨论、现场模拟操作考试以及事 故演习等多种形式的技术培训。使运行岗位人员对CCS及AGC控制系统有了较深入的了解,实 际操作调整得心应手,当事故发生时也能进行正确判断和果断处理。如300MW机组刚开始投 入AGC控制方式时曾先后发生10多次“迫升”“迫降”,都被运行岗位人员及时发现,正确 处理。引起“迫升”“迫降”原因主要集中在燃料、给水方面,经过认真查找分析,利用机 组大、小修机会,对DCS控制系统增容改造并对调节系统参数进行合理修整,使这一影响机组负荷及主要参数发生大幅度变化的隐患也得以消除。为我厂300MW机组实现自动化调度与 过程控制奠定了良好的基础。

为确保机组主、辅设备的可控性以及AGC控制方式的正常投运,我们认真总结AGC在调试期间 机组不同负荷工况点参数变化数据,进行技术综合分析。考虑到机组协调控制的快速响应以 及协调控制能力受到锅炉不投助燃油的最低安全负荷限制,设定了AGC控制方式处各主要控 制参数:机组负荷高限设定为310MW; 负荷低限设定为180MW;负荷变化速率限 制在3MW/min ;机前压力变化速率在0.2MPa/min等。当AGC应电网调峰需要发出大幅度升、降机组负荷指 令时,如由于设备原因,协调控制(CCS)子控制系统在短时间内无法快速跟踪调节,使机组 参数保持在规程规定范围内时,为了确保机组安全,运行人员立即手操干预,及时修改负荷 变化速率,必要时可选择保持,待机组运行工况、参数变化相对稳定后,再继续进行或恢复 原设定的负荷限制速率,有效地弥补了控制系统的不足,从根本上避免因参数控制调整不当 ,或超限而导致机组事故发生。

田家庵发电厂300MW机组AGC控制方式运行近两年,从运行操作调整及使用情况看,AGC运行 具有较高的可靠性、可控性及安全性,能担当和适应电网调峰任务,而机组运行主要参数变 化均符合规程要求范围。在这基础上,还要强化管理力度,维护好机组主、辅设备及协调控 制系统,尽早地将快速减负荷(RB)功能投入运行;进一步摸索、掌握AGC最佳参数控制方式 ;在协调控制系统正常运行情况下,尽可能提高机组负荷变化速率限制,满足电网快速调峰 需求;使AGC控制运行可靠性达到100%,使我厂在“网厂分开,竟价上网”的新形势下具备 更强的竞争能力。

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