机电之家行业门户网运行
文章 下载
最新公告:

  没有公告

设备维修与管理培训
您现在的位置: 设备维修与管理 >> 设备管理 >> 基础管理 >> 维修管理 >> 资讯正文
 
赞助商
 
 
最新文章
 
 设备管理中存在的问题及改进措施
 探索设备备件更换规律,实现设备
 创新设备管理 提升竞争优势
 设备管理关乎企业效益
 TPM自主保全实践的探索与思考
 驱动离心泵的电机电流高的原因及
 离心泵运行时不打量的原因
 离心泵一般容易发生的故障有哪些
 离心泵各零部件的检修标准
 计量泵的常见故障及处理方法
 
推荐技术
 
 
相关文章
 
喷淋装置在输煤粉尘治理
热油喷淋真空干燥方法在
龚嘴电站SSP-260000/220
 
客户服务
 
如果您有设备方面好的文章或见解,您可以送到我们的投稿信箱
客服电话:0571-87774297
信   箱:88ctv@163.com
我们保证在48小时内回复


s

b

g

l

.

j

d

z

j

.

c

o

m

 

空塔喷淋式脱硫装置的工程应用及效果           
空塔喷淋式脱硫装置的工程应用及效果
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 10:27:30
杨优栋1,马计中2
1.河北省电力公司,河北石家庄050021;2.河北电力设备厂,河北邯郸056004    环境保护是我国的一项基本国策,尽快控制和减少火力发电厂SO2排放量是目前必须解决的重大课题。采用烟气脱硫技术是解决这一问题的有效途径之一。       近年来,国外发达国家在脱硫技术上取得了较大的发展,但由于这些技术和装置投资大,运行费用高,占地面积大,不适于老厂改造,不能为我们所用;而投资费用少、运行成本低、能够安全稳定运行,适合中国国情的脱硫技术的研究、设计、开发成为当前相关专业人员的追求目标。          河北电力设备厂在黄石化工研究所的协助下,对石家庄热电厂#12锅炉的文丘里水膜除尘器进行了改造,拆除了原除尘器,安装了电除尘器,在水膜捕滴器上加装不锈钢制喷淋塔,继而组合成SO2吸收塔,成为空塔喷淋式脱硫装置。投入运行后烟气排放情况见表1。     1空塔喷淋式脱硫装置设备简况 1.1锅炉系统 1.1.1锅炉系统参数 #12锅炉是杭州锅炉厂生产的NG-220/100-M2型高温高压固态排渣煤粉炉,其参数为:     额定蒸发量                     220 t/h     额定烟气量                    360 000~380 000 m3/h     排烟温度                        136.6 ℃     燃料消耗量                    27.42 t/h     收到基碳                         61.1%     收到基灰                         23.11%                                            收到基硫分                     1.47%                                         1.1.2电除尘器     电除尘器为韩国克尘公司生产的126.8 m2双室四电场静电除尘器,保证效率≥99.7%,出口排放浓度(标准状态下)≤200 mg/m3,本体阻力≤200 Pa。                  1.2脱硫系统设计参数     吸收塔上部(不锈钢)直径         4 600 mm                                     吸收塔上部高度                            10 500 mm     吸收塔下部(麻石)直径            4 000 mm     吸收塔数量                                   2个         吸收塔有效总高度                         10 000 mm     吸收段流速                                   3.18 m/s     液汽比                                            1.1         钙硫比(Ca/S)                            1.0     最大喷淋量                                    400 t/h     阻力                                                800 Pa     排污量                                            60 t/h     吸收塔入口pH值                         ~11.5     吸收塔出口pH值                ~6.5     循环氧化槽直径/高度              5 000 mm/6 500 mm     制浆罐直径/高度                    2 216 mm/2 000 mm     粉仓容积                    250 m3     脱硫率                                 >70% 2脱硫装置工艺流程    工艺流程图见图1。 2.1石灰浆液制备供给系统     本工艺用石灰(CaO)作为吸收剂。石灰系外购成品,用密封罐车运至电厂内,送入石灰粉仓内储存。石灰粉从粉仓内经变频调速旋转给料机、螺旋输送机定量地送入石灰浆搅拌箱,与清水混合,经搅拌器搅拌后,充分反应、活化,然后由石灰浆计量泵打入循环泵入口,与循环氧化槽流出的循环溶液汇合,经循环泵打出,进入吸收塔的喷淋系统。 2.2 吸收塔系统     吸收塔是脱硫装置的核心部分,脱硫工艺的吸收和部分氧化过程都在吸收塔中完成。烟气自塔体吸收段下部进入,然后以90°折向朝上流动。吸收塔内上半部,内装有二层旋流雾化喷头,石灰浆液由喷头内喷出,并雾化成微滴,与由下而上逆流而来的烟气进行充分的气液接触。烟气中的SO2溶解于浆液滴中,发生反应(1):   反应生成的亚硫酸钙随浆液落入吸收塔底部,经泵打入循环氧化槽内,通过向氧化槽内鼓入空气,使亚硫酸钙强制氧化成石膏,即反应(4)、(5)。           生成的石膏不回收利用,从浆液中沉淀分离出来经槽底排渣进入灰渣系统而排入贮灰场。为提高石灰浆液的利用率,澄清分离后的浆液循环使用。为防止系统结垢和提高系统脱硫率,本系统还设有加酸系统,以调节石灰浆吸收液的pH值。     吸收塔上部设有两层旋流除雾板,当经过脱硫净化的烟气流经除雾板时,烟气携带的浆液雾滴大部分被从烟气中分离出来,汇集到塔壁,顺壁流入塔底部,除雾后的净化烟气从吸收塔顶部排出,经引风机后进入烟囱,向高空排放。     为保证烟气在吸收塔内有足够的停留时间进行吸收反应,在原水膜除尘器的麻石筒体上加装了一段不锈钢的筒体,组成的吸收塔总高度约30 m,使烟气流经吸收塔的有效反应时间达到3 s。 2.3监测分析系统     本脱硫系统在烟气出口装有先进的SO2在线分析系统,适时监测出口的SO2浓度,并可打印记录出口SO2浓度的变化趋势,及时调整系统参数,保证系统的稳定运行。另外,脱硫塔进出口分别装有吸收液的在线显示pH计,用来监测系统运行情况,保证系统的可靠运行;还装有在线显示流量计、液位计等状态监测仪器仪表。 3测试结果及分析 3.1各运行工况的试验结果     从总的趋势看,随着Ca/S和液汽比的增大,脱硫效率提高。试验结果见表2。         a. 从工况3、4、5、6可看出,当液汽比相差不大,Ca/S增加,则脱硫效率明显增加。而工况3与工况5说明当Ca/S相差不大,液汽比增加则脱硫效率变化不大。因此Ca/S是决定脱硫效率的主要因素,这一点可从工况7中得到充分验证。         b. 从工况3、4、6、7的比较中可以看出,本脱硫装置的最佳Ca/S在1.2左右。Ca/S<1.2时脱硫效率会随Ca/S的减小而明显下降,而当Ca/S>1.2时,随Ca/S的增加,脱硫效率的增加会递减。         c.  从工况1、3、5可看出,本装置的经济工况是Ca/S=1。         d. 从工况1、3、5还可看出,液汽比是制约脱硫效率的因素之一。当液汽比<1.1时会使脱硫效率降低。  综上所述,推荐本脱硫装置的参数是:Ca/S≥1 液汽比≥1.1。 3.2吸收塔阻力            从试验数据看,吸收塔的阻力为700~800 Pa。由于烟气偏流,2个并联的吸收塔阻力相差10%左右;干态阻力和湿态阻力相差不大,小于10%,吸收液喷淋量大小与阻力成正比关系,但随喷淋量加大,阻力增加并不多,见表3。     3.3排烟温度     虽然系统运行采用了半封闭运行方式,但是排烟温度仍然明显较低。排烟温度一般在50~60 ℃之间,影响到烟气在大气中扩散。排烟温度较低,会出现结露,但由于SO2被大量吸收,对钢烟道和风机可能会有一定的腐蚀作用,对砖烟道和烟囱则基本没有腐蚀作用。这已从水膜除尘器(烟气中SO2含量比脱硫后烟气中SO2含量高得多)20 a的运行实践中得到过验证。 3.4烟气带水     通过观察,当脱硫塔吸收液循环量小于300 m3/h时,脱硫塔后烟道内壁上无水滴,风机内也无带水现象,引风机运行稳定;当循环量大于350 m3 /h时,烟道内壁出现水滴,引风机开始滴水,但因为烟气中几乎已没有粉尘,不会引起引风机积灰而振动,引风机运行稳定。 3.5pH值     脱硫装置稳定运行时,在Ca(OH)2浓度较低(1.4%)的情况下保持吸收液较高的pH值是提高脱硫效率的重要条件之一。脱硫塔入口pH值一般在11.5左右,出口pH值保持在6.5左右对本系统是合适的。加之本装置的生成物是直接进入灰沟而排往灰场,保持排出物pH值呈中性较为合适。 3.6石灰粉含量     脱硫装置原设计吸收剂为上安某厂生产的生石灰粉,厂家提供的石灰粉样检验结果为:CaO含量为83.6%,粒度大于200目,筛余物不大于5%。标准的生石灰粉的密度大约在700 kg/m3,提供给试验用的粉密度达到1000 kg/m3,筛余物约20%,由此可见该厂生产的生石灰质量达不到提供的检验标准。用该生石灰粉进行试验,系统脱硫率波动很大,且运行参数异常,不能满足系统要求。而且,由于生石灰粉质量差,杂质多,造成循环系统及喷嘴磨损严重。因此后来采用邯郸石灰厂生产的石灰,各项指标为:CaO含量为87%以上,粒度≥200目,密度350~400 kg/m3,满足了系统要求。 4

[1] [2] 下一页

资讯录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇资讯:

  • 下一篇资讯:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    不良信息
    举报中心
    机电之家设备管理网
    致力于机电设备维修与管理技术
    网络110
    报警服务
    服务热线:0571-87774297 传真:0571-87774298 电子邮件:donemi@hz.cn 服务 QQ:66821730
    机电之家(www.jdzj.com)旗下网站 杭州滨兴科技有限公司提供技术支持

    版权所有 Copyright © 机电之家--中国机电行业门户·设备维修与管理

    主办:杭州高新(滨江)机电一体化学会
    浙ICP备05041018号