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国产引进型300 MW机组的节能改造           
国产引进型300 MW机组的节能改造
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 10:15:43

                                                   孙玮恒,庄婷
                             嘉兴发电有限责任公司,浙江平湖314201 
0  概述
  嘉兴电厂1号机组为引进技术生产的亚临界300 MW机组。锅炉型号为SG-1025/18.3-M830,系引进美国CE技术制造的亚临界中间一次再热控制循环汽包炉,配用带中速磨的直吹式制粉系统,采用单炉膛倒U型布置、四角切向燃烧、摆动喷嘴调温、平衡通风、全钢架悬吊结构、露天布置、固态排渣,燃用具有结渣性的烟煤,锅炉设计效率为92.9%。汽轮机型号为N300-16.7/537/537,系亚临界、单轴、双缸双排汽、一次中间再热凝汽式汽轮机,末级采用905 mm长叶片,设计热耗为7921 kJ/kW·h,高压缸效率为87.12%,中压缸效率为92.36%。该机组于1995年7月正式投产发电。
1  存在的问题
  目前同类型机组国内投运近百台,已成为各大电网的主力机组并参与调峰,机组运行可靠性好,但运行经济性不尽如人意,机组供电煤耗率普遍偏高。有关试验数据表明影响国产引进型机组供电煤耗的主要因素有:
  (1)汽机本体性能下降,包括高、中、低压缸效率均低于设计值以及高、中压缸轴封漏汽量比设计值增大一倍以上。
  (2)热力系统汽水损失的影响,主要为热力系统阀门泄漏及锅炉连续排污等损失。
    (3)可调运行参数偏离设计值的影响。
    (4)厂用电率的影响等。
  为了解1号机在不同试验工况下整个机组的循环效率、发供电煤耗以及影响机组经济性的主要因素,进行了循环效率试验。试验结果表明影响1号机组经济性的主要因素有:汽轮机高、低压缸效率偏离设计值引起机组热耗率上升,在额定负荷时,高、低压缸的效率分别为75.78%、80.31%;疏水系统阀门内漏严重,影响机组经济性;排烟热损失较大,1号炉排烟温度高出设计值10℃以上;空预器漏风率偏大,使一次风机电耗在辅机功耗中占很大比重;机组的再热器减温水量较大,一般在20 t/h以上。
  针对1号机组实际运行情况及存在的问题,确定机组大修技术改造项目,重点就放在汽轮机组热力系统的优化、降低锅炉排烟温度及空预器漏风率这3个方面。
2  具体改造方案
2.1 热力系统优化
  1号机组自投产以来,由于热力系统疏水庞大,机组无论以任何方式启停,疏水阀均采用同时动作的单一控制模式,不仅造成本体扩容器超压,在启停过程中中压缸上下温差大,而且易造成疏水阀芯吹损,导致正常运行时疏水阀门内漏严重,大量蒸汽短路至凝汽器,使凝汽器热负荷加大,造成大量的蒸汽损失,影响机组真空。因此在大修方案制定了热力系统优化应遵循的几条改造原则:
  (1)凡是机组投运以来一直未使用、检修过的阀门、系统及设备应取消。
  (2)可以通过适当改变运行操作方式就可以不用的阀门、系统及设备应取消。
  (3)原设计为了满足机组某种运行工况或方式而设计安装的阀门、系统及设备,经运行实践,而无法实现这些方式,其阀门和系统应取消。
  (4)根据工质的能级品位,对原工质利用不合理的系统进行改造。
    在以上原则下,对热力系统进行了如下优化:
  (1)主蒸汽管疏水系统优化,再热热段疏水系统优化,辅助蒸汽系统优化,轴封供回汽系统优化,抽汽加热及疏水放汽系统优化,小机轴封及疏水系统优化,对多余的疏水系统进行合并或取消,减少热能消耗;对不合理的系统进行改进,如高压门杆漏汽等,使能量合理利用,减少损失;增加部分自动疏水器,减少工质和热能浪费。
  (2)优化中压缸疏水。取消中压缸中部和排汽区疏水,这些疏水位置与三、四段抽汽在同一圆周上,则抽汽口在缸的最低位置,当缸内有积水时完全可通过抽汽电动门前的疏水气动门排至凝汽器。同时原设计高压外缸的疏水与中压外缸的疏水在气动门前相接,这种接法易引起中压下缸温度高于上缸温度,因此取消这两路疏水后对上下缸温差控制也是有利的。
  (3)加装冷却蒸汽管隔离阀。在高、中压缸冷却蒸汽管上加装手动截止阀,改善夹层蒸汽流向,消除其对上下缸温差的不利影响。
  (4)凝结水系统优化。取消凝泵A、B进口安全阀;取消凝泵A、B末级(包括叶轮、导叶壳体、口环、锥套和导轴承),各加工1只过渡直管段(长365 mm)和轴套(长165 mm)。改进后扬程降低47 m,流量不变。
  (5)改装布莱登可调式汽封。高压平衡活塞汽封5道、高压排汽平衡活塞汽封3道、中压平衡活塞汽封2道、高压轴封内挡第一道汽封、中压轴封内挡第一道汽封均采用布莱登汽封,其余汽封和轴封仍采用传统汽封,把机组启停时布莱登汽封的张开间隙从3~4 mm,减小到2 mm,有效控制了机组启动过程巨大的差胀,以减少汽轮机隔板和高、中压缸中间轴封的泄漏损失,既保证了机组启停过程的安全性,又提高了机组的经济性。这是国内引进300 MW机组首台采用布莱登汽封并获得成功的机组。
2.2  省煤器改造
  1号炉自投产以来排烟温度一直高于设计值,如300 MW负荷设计值为132.7℃,实际运行中一般为140~145℃,经多次燃烧调整试验,但效果甚微。为此,对1号炉进行了一系列的试验,并进行了受热面的热力计算,提出了增加1圈及2圈省煤器受热面、增加1圈水平低温过热器,减少屏再和末再,利用空气预热器受热面备用高度等改造方案,从而找出最佳锅炉改造方案来降低机组排烟温度。
  经过锅炉热力计算的结果及实际运行情况,最终制定具体改造方案为:在最下面省煤器管组增加的一组新的省煤器,增加管圈为2.65圈,原设计为11.35圈,增加的管圈占改造后整个省煤器的20%左右,重量约为65t,规格和材料同原来的省煤器一样,为Φ51×6.5,20G。另外安装需要δ=6,12Cr1MoV管夹,重量约6.2 t。采用此方案,充分考虑了以下几个因素:
  (1)机组运行的安全性。增加省煤器,其出口水温必须控制在远离汽化温度的范围(约360℃)。原设计水温为311℃,测试校核值为330℃,测量值为301℃,现在取略高于2者平均319℃为基准,增加省煤器后,其水温增加约4℃,为323℃,属安全范围。
  (2)结构的合理性。省煤器进口集箱标高为29100 mm,进口集箱离省煤器水平受热面最下组距离为2208 mm,增加2.65圈管子,需要空间高度为1020 mm,仍然留有1100 mm;从受力支架角度分析,增加省煤器(包括附件)重量仅仅占低过+省煤器总重的50%左右,其荷重在安全范围内。
2.3  空预器改造
  1号炉空预器为容克式三分仓回转式空预器,采用的是能自动调节的漏风控制装置,该漏风控制装置存在故障频繁、漏风率不能有效控制等的缺陷,空预器的漏风率只能控制在11%~12%左右,同时在运行中曾多次因为漏风控制装置故障,造成空预器主马达电流大幅晃动,不得不撤出部分甚至全部漏风控制装置运行,又必然增加了空预器的漏风率,大大降低了漏风控制装置的自动投运率,影响了锅炉的经济运行,甚至曾经由于漏风控制故障,造成过1号炉空预器A跳闸。由于当时机组负荷较低,否则有可能会造成跳机的事故发生,这对机组的安全、稳定运行构成了一定的威胁。
  根据有关电厂的空预器改造经验,确定的主要改造方案为:
  (1)拆除原来的自动调节的漏风控制装置,替代以固定的、不可调的漏风控制装置。
  (2)把空预器的轴向密封改造成固定密封挡板系统,降低空预器的漏风。
  (3)将现有全部传热元件也进行分割,把现有的转子由24个隔仓增加至48个,即在任时刻都保证在扇形挡板下有2个密封条通过,形成“双密封”,重新设计并更换3向密封片,调整好各向密封间隙。
3  改造后的热力试验情况
  根据浙江省电力试验研究所提供的大修前后效率试验中的数据来看:嘉兴电厂1号炉大修前锅炉效率92.12%,空预器漏风率12.1%,修后锅炉效率92.99%,空预器漏风率8.38%,其中炉效上升了0.87%,空预器漏风率下降了3.72%。汽机高压缸效率大修前78.64%,大修后81.90%,上升了3.26%;中压缸效率大修前88.22%,大修后89.74%,上升了1.52%;修正后热耗为9019.9kJ/k W·h,大修后修正热耗率为8374.1 kJ/kW·h,与1号机达标试验及第一次大修试验相比较,基本恢复到新机水平。
4  结论
  (1)通过对汽机热力系统优化和改造,彻底解决了机组疏水系统复杂、内漏严重问题、凝汽器真空低、汽轮机上下缸温差大,高、中压缸效率低等经济性。
  (2)取消一级凝结水泵叶轮,凝泵电功率下降16%,节约了大量的厂用电。
  (3)机组大修后经过冷态启动和甩额定负荷试验、及热态启动和最大负荷试验,汽轮机组及疏水系统各项参数均正常,设备和系统经过考验完全正常。机组的经济性明显提高,估算供电煤耗下降10 g/k W·h以上,年效益为600万元,投入产出比较大。
  (4)为正确评价1号炉省煤器改造的效果,又对1号炉改造后的受热面热力校核计算。通过计算发现,若省煤器未作任何改造,不增加2.65圈受热面,在负荷300 MW时,锅炉排烟温度在夏季工况时要达150℃,而不是现在实际运行的145℃,从而定量说明了增加了省煤器管圈后可降锅炉排烟温度5℃,同时汽包入口水温虽有所上升,但仍控制在远离汽化温度(360℃左右)的范围内,因此可以说此次省煤器改造还是很成功的。
  (5)空预器改造后,预计在3年内可以将空预器的漏风率控制在8.5%以下,也即改造后漏风率下降了约3.5%左右。同时改造后的漏风控制装置是不可调的,这样就可以大大减少维修费用。如果按照漏风率由12%下降到8.5%。每年发电小时数计为6000 h计算,则一年就可以节约费用约100万元左右。不足的是,空预器受热面为满足双道径向密封的需要,而由原来的24分仓改为48分仓,造成各分仓间的间隙增加,使空预器传热面积相对减少,影响了空预器的传热,从而对锅炉排烟温度及一、二次风温带来一些负面影响。
  综上所述,国产引进型300 MW机组的通病是比较普遍存在的,通过嘉兴电厂1号机组所采用的节能技术改造的实例来看,安全与经济可谓是双赢,且这些项目投入产出比较高,应该比较容易推广应用。如果在全国同类型机组及其他大型机组上均能得到推广的话,可大大提高能源综合利用率,从而产生巨大的经济效益。

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