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旋转电机设备振动故障的分析与判断           
旋转电机设备振动故障的分析与判断
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 9:59:24
摘要:   文章以珠江电厂的两起故障为例,简要地介绍了造成电机设备常见不平衡和不对中振动的主要原因,以及如何应用振动频谱分析手段,准确、快速地判断旋转电机设备振动故障产生的原因,从而达到消除设备缺陷、提高检修效率、降低检修成本的目的。 关键词: 频谱分析;旋转设备;故障诊断;状态检修      企业应积极推行先进的设备管理方法,采取以设备状态监测和点检定修为基础的设备维修技术。设备状态监测及故障诊断技术是设备预防性维修的前提。旋转机械设备工作连续性强且安全可靠性要求较高,在设备的日常维护和安装调试过程中,经常会遇到因设备振动而无法可靠运行的情况。由于振动的原因错综复杂,仅靠耳听、手摸的原始方法,已很难全面、准确地分析判断故障原因。采用先进的设备状态检测和故障诊断技术,通过掌握设备在一定时期的运行参数和振动频谱图,对这些参数和频谱进行分析,有利于分析判断故障原因,缩短检修工期,合理地安排关键设备的预防维修计划,从而避免因突发性设备故障而造成的经济损失,确保生产的顺利进行。



1 设备不平衡故障



  2005年6月18日,珠江电厂4号机A氢冷升压泵电机轴承出现异声,并伴随有明显振动,测量电机轴伸端振动数据:水平为0.032mm,垂直为0.033mm,轴向为0.031mm。该电机额定转速为1480r/min,其双幅振动标准要求不大于0.085mm,此时振动幅值尽管并没超过标准,但相对于其他7台同型号电机(带相同水泵)的振幅而言已明显偏高(其他均在0.015mm以下)。由于该设备非常重要,直接影响机组的可靠运行,因而更换了备品电机,并在连接水泵前对电机进行了空载试转,电机空载轴伸端振动很小,振动数值为:水平0.003mm,垂直0.003mm,轴向0.003mm。连接水泵后,发现电机轴伸端振动仍然比较大,振动数值为:水平0.031mm,垂直0.028mm,轴向0.031mm。于是,通过旋转设备故障诊断仪对该电机振动进行了振动频谱分析,电机轴伸端水平方向和垂直方向的振动时域波形和频谱如图1所示。



    

图1 电机轴伸端水平方向和垂直方向的振动时域波形和频谱图



  从振动时域波形和频谱图看出,时域波形基本为标准的正弦波,其最大振动频率均为25Hz。该电机转速为1480r/min,振动1倍频=1480r · (min)-1/60s=24.67Hz≈25Hz。造成转动机械设备振动1倍频的主要原因有:转子质量不平衡、转子弯曲、转子热态不平衡、转子轴向不对中、转子两轴承座不同心、转子部件脱落或存在缠绕物、转子部件结垢、联轴器不平衡、基础松动、安装质量和公差配合不当等。逐一进行分析:①由于电机空转振动良好,因而可排除电机转子质量不平衡、转子弯曲和安装质量和公差配合不当的可能性;②经检测确认电机冷态下和热态下的振动数值没有变化,故可排除电机转子热态不平衡的可能性;③检查检修记录,发现该水泵定期维修时间不长,因此水泵结垢的可能性不大;④检查电机运行电流正常,且水泵运行声音无异常,因此排除了水泵叶片断裂,或者存在缠绕物的可能性;⑤振动频率中2倍频很小,因而电机转子两轴承座不同心可能性不大;⑥检查电机垂直方向的振动不到10μm,最大振动位置在水平方向,因此不应该是基础松动的问题;⑦测量电机端和水泵端的振动数值基本一样,且检查发现该电机使用靠背轮(连轴器)已经运行多年,据检修人员反映上次对靠背轮中心时较困难,结合以上的分析,电机与水泵联接的靠背轮存在不平衡的可能性很大[1]。停机检查发现该靠背轮已为椭圆形,更换靠背轮后,其轴伸端振动明显较少,数值为:水平0.011mm,垂直0.008mm,轴向0.006mm。



2 设备不对中故障



  2005年4月4日, 1号机A真空泵电机大修后不久,振动不断增长,运行仅10几天的时间,振幅从0.08mm上升到0.12mm,振动最大部位为轴伸端轴向,且振动数值周期性变化。由于当时没有诊断仪器,只好更换备品电机,更换电机后机务重新调整中心,振动降到合格水平。6月6日,发现1号机A真空泵电机振动再次出现增长,振动最大部位仍然是轴伸端轴向,且振动数值同样周期性变化。该电机额定转速为592r/min,因此其双幅振动标准为不大于0.12mm,由于其振动幅值尚未达到设备振动限值,而且该设备多次出现振动故障,原因不明,因而不宜盲目进行检修,于是对其进行密切跟踪[2], 1号机A真空泵电机轴伸端振动数据列于表1。

表1 1号机A真空泵电机轴伸端振动数据表   mm




测量时间

水平

垂直

轴向


2005

06

06
0.050

0.054

0.074


2005

06

20
0.065

0.071

0.082


2005

07

21
0.082

0.093

0.118



  从表中可以看出,轴伸端轴向振动较为明显,且增长速度较快,其轴向振动时域和频谱图如图2所示。


    

图2 1号机A真空泵电机轴伸端轴向振动时域波形和频谱图



  分析振动幅值数据以及频谱图中特征频率振动的速度有效值,发现其振动在不断加剧,而且增长很快,已经接近该转速电机的振动限值0.12mm。同时,由于该电机转速为592r/min,其振动1倍频约为10Hz,从频谱图中可以看出其最大振动频率为20Hz,为2倍频。而2倍频振动主要表现为连轴器不对中、轴承座不同心、安装公差配合不当、温度变化热变形、基础松动或沉降不均匀等。逐一进行分析:①经检查检修记录,2次振动增长之前,2台电机空转振动良好,数值均小于0.03mm,因此可排除电机因安装质量造成轴承不同心的可能性;②检查检修记录,2次电机检修后的中心胀口间隙均小于0.05mm,因此连轴器中心不正的可能性不大;③从1号机A真空泵电机轴伸端振动数据表中,发现电机垂直方向的振动也很大,从振动时域图中又发现其波形有明显抖动,因此电机存在基础松动的可能性,进一步对该设备的基础和台板进行检查,发现该电机侧轴伸端地脚台板的刚度明显较弱,2块连接钢板振动偏差竟然达到0.03mm。因此电机基础台板的松动造成电机在运转过程中中心出现变化,并逐渐恶化,从而造成振动不断加剧[3]。及时申请停电检查,确认该设备的中心已经明显超标,胀口间隙已经从原来的0.05mm升到0.15mm,而且连轴器的部分销子已经出现磨损。通过重新校正中心,并对松动台板进行强度加固,通电后测试该设备轴伸端振动值下降到:水平为0.031mm,垂直为0.030mm,轴向为0.030mm。



3 结束语



  通过振动频谱分析,可以准确地掌握旋转机械设备的运行状况,逐渐摸索出某些易损件的劣化趋势,使运行与修理周期更符合设备的实际需要,实现了及时消除设备缺陷、缩短维修时间、降低检修费用,从而最大可能地杜绝事故停机损失,提高了企业的经济效益。

    


4 参考文献

[1] 黄文虎,夏松波,刘瑞岩.设备故障诊断原理、技术及应用. 北京:北京科学出版社,1997.

[2] 盛兆顺,尹琦岭.设备状态监测与故障诊断技术及应用. 北京:化学工业出版社,2003.

[3] 朱泉.滚动轴承故障诊断的实用技巧. 设备管理与维修,2000(11):25~27.

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