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进口型200MW汽轮机组的运行方式分析与改进 |
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进口型200MW汽轮机组的运行方式分析与改进 |
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作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-23 16:29:29 |
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河北热电有限责任公司采用德国ABB公司生产的两台200MW高温高压联合供热机组,有四段非调整抽汽和两段调整抽汽,其中两段调整抽汽为工业抽汽和采暖抽汽。
机组的附属设备主要有:3台低压加热器、2台高压加热器、1台低压除氧器和1台高压除氧器,3台给水泵,2台循环水泵,4台供暖用的热网循环泵,1台高压减温减压器,1台低压减温减压器。
机组的额定输出功率为191.7MW,最大生产抽汽量300 t/h,最大供热量1276 GJ/h,额定主汽压力8.83MPa,额定主汽温度535℃。采用DCS控制系统以及DEH调节系统,配合4台410t/h循环流化床锅炉运行。
两台机组分别于2003年5月、11月投入正式运行,自投运以来,由于安装调试仓促、运行调整方式不完善、系统结构存在不合理,逻辑保护错误等方面的原因,使机组的安全、稳定、经济运行存在很大的障碍。
目前发电机组的发展趋势是大型化,集中化,自动化。即:单机容量越来越大,机、电、炉集中控制运行,大量采用自动调节,使用计算机集中控制。同时,保证机组的安全、经济运行,不断的降低发电成本,提高经济效益也是当前国际国内发电企业努力追求的目标。
河北热电有限责任公司两台汽轮发电机组是本公司最大的两台机组,采用两炉一机的扩大单元制,实行集控运行方式,计算机控制。但是自投运以来,存在很多问题:
1. 机组非正常停运次数较多,最多时一个月非正常停运两次。
2. 发电煤耗很不稳定,最低286g/Kw最高438g/Kw。
3. 厂用电率11%左右,远远高于一般电厂7-8%的水平,与5%的国际水平有更大的差距。
4. 系统泄漏率5%,也远远高于泄漏率2%的要求。
通过对机组运行状况的分析研究,改变部分运行参数,采取合理的运行方式,修改部分逻辑保护定值,以及对部分辅助系统的改造,可以大大减少机组非正常停运的次数,降低并稳定煤耗,减少厂用电率,降低系统的泄漏,提高机组运行的安全性,经济性。
综上所述,对于河北热电有限责任公司两台200MW机组来说,运行的安全性,经济性还有很多潜力可挖,运行方式及运行中的调整也可以更加合理化,机组的各辅助系统结构,主机及辅助设备的逻辑保护方面也存在很多影响机组安全性、经济性的方面,值得从各个方面分析探讨、研究改进,提高机组的安全性和经济效益。
理论分析
一切围绕提高机组运行的安全性、经济性的目标,从系统结构、运行参数、运行方式、逻辑保护等几个方面入手,根据热力发电厂经济运行、大型火力发电机组经济运行、200MW机组经济运行指标等作为理论依据,参考ALSTOM公司提供的机组资料、供货合同以及辅助设备厂家的有关技术资料及规定,结合北京国华热电厂同型号机组的运行经验以及本厂的运行经验,采用理论和实践相结合的方法进行分析研究。
在安全性方面,从各辅助系统结构,运行参数,逻辑保护等方面进行分析、研究和改造。
在经济性方面,从节油,节煤,节电,节水等几个方面分析,通过对机、炉运行参数,给水系统、循环水系统、凝结水系统、抽汽系统、疏水系统、热网系统的运行,以及机组启停,负荷变化时机炉配合,热电比例等方面分析研究,不断调整,寻找最佳运行方式。
由于机组的安全性、经济性密不可分,运行方式的选择、调整以及部分系统的改造往往能达到保证安全性、提高经济性两个方面的效果,所以,分析时,主要从经济性入手,同时保证安全。以保证安全性为基础,提高经济性为目标进行分析研究。
改进方法
在技术方面,主要从节煤,节油,节电,节水等几个方面分析研究,寻求安全、合理、经济的运行调整方式。
一、节油
1、 缩短机组的启动时间
由于河北热电有限责任公司200MW机组采用一台汽轮机两台锅炉的扩大单元制运行方式,因此机组启动方式为:先启动一台锅炉,再启动汽轮机,再并另一台锅炉。
机组启动采用滑压启动方式,锅炉点火后,主汽管路自动主汽门前所有截止门全开,主汽系统的疏水门全开,锅炉升压与汽机暖管同时进行。汽压1MPa,汽温300℃投入高压减温减压器,汽压4.0MPa,汽温375℃,左、右主汽管道温差<17℃,汽机复位冲转。
在机组启动时,由于启动时间过长,使锅炉燃油量很大,经分析发现,启动时间长的主要原因是:
1) 温升率低,要求温升率2-3℃/min,从锅炉点火到汽机冲转启动时间为6-8小时,实际温升率只有1-2℃/min,从锅炉点火到汽机冲转启动时间为8-10小时;
2) 左、右主汽管道温差大,达不到冲转条件。要求左右主汽管道温差<17℃,实际启动时经常在50℃左右。
针对以上两个原因,经分析研究采取以下方法:
1) 在锅炉点火、暖管的开始阶段,由于主汽压力温度都较低,可适当开启疏水排大气门,增加主汽流量,提高温升率。
2) 根据实际情况,工业抽汽压力一般为0.8MPa,工业抽汽温度为250-300℃,因此投入高压减温减压器的参数可适当降低,当汽压达到工业抽汽压力,汽温250℃以上,将高压减温减压器投入运行,可提前增加主汽流量,提高温升率,缩短启动时间。
3) ALSTOM公司对冲转前左、右主汽管道温差并无要求,考虑到左、右主汽管道温差不宜过大,因此本厂要求左、右主汽管道温差<17℃,实际可考虑控制在30℃以内。
4) 采取调整左、右主汽管道疏水排大气门开度的方法,控制左、右主汽管道温差,即:适当开大温度低的主汽管道疏水排大气门,关小或关闭温度高的主汽管道疏水排大气门,实践证明能很好的控制左、右主汽管道温差在10℃左右。
通过以上方法,使从锅炉点火到汽机冲转启动时间缩短为4-6小时,大大节约了锅炉燃油量。
2、 缩短第二台炉的并炉时间
当汽机并网带负荷稳定后,开始并第二台炉,根据规定,并炉条件为:两台炉汽压相差<0.1MPa,汽温相差<17℃。
第二台炉的压力温度控制主要依靠投入高压减温减压器调整,由于压力比较容易控制,主要是温升率低,所以采取投入高压减温减压器后,尽量提高高压减温减压器流量,先不考虑压力,主要以提高温度为目标,待温度升高后,降低高压减温减压器流量,提高主汽压力。高压减温减压器流量增大以后,一方面可使温升率提高,另一方面可使锅炉早投煤,停止油枪运行,以节约燃油。
3、 低负荷时两台炉负荷的匹配
电负荷较低时,根据循环流化床锅炉的最低符合要求,当锅炉负荷低于30%时,必须投入油枪运行,因此,为了在电负荷较低时尽量不投入油枪,采取以下措施:
1) 电负荷降低时,两台炉同时减少负荷,避免一台炉负荷高,另一台炉负荷低于30%的情况。
2) 当负荷都将低于30%时,可适当增加工业抽汽量,或增加采暖抽汽量,以提高锅炉负荷,在可调整的范围内,控制油枪尽量不投入运行,节约燃油。
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