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发电机定子绕组击穿后的处理分析           
发电机定子绕组击穿后的处理分析
作者:佚名 文章来源:技术论文 点击数: 更新时间:2008-10-13 8:55:53
1 
  1998年12月20日,对洛阳热电厂改扩建工程1号发电机定子绕组进行直流耐压试验。该发电机由俄罗斯制造,交接试验直流耐压值按照俄方意见为45kV。首先对B相进行耐压试验,A、C相短路接地,当电压升至43kV时,直流高压发生器保护动作,电压突然降至零。然后测量B相绕组绝缘为0.2MΩ。排除外部出线套管和绝缘套桶造成此种现象的可能后,测量结果仍不变,说明发电机定子B相已被击穿.

  
  该汽轮发电机的型号为TBM-160-2,由俄罗斯新西伯利亚电力股份公司制造,额定有功功率160MW,定子额定电压18kV,定子接线Y。发电机定子绕组、定子铁芯均采用变压器油直接冷却。
2 穿的查
2.1 
  在打开发电机定子前先初步确定击穿点的位置,然后打开发电机,解开线棒之间的焊头,判断击穿线棒。
  (1)直流压降法。对B相绕组通直流,测量B相绕组两端对地电压,如图1所示。由图可知,
L1=U1L/(U1+U2   L2=U2L/(U1+U2式中 L1、L2分别表示绕组故障点G距引出线头B、Y的长度,L表示该绕组的总长度。
                               
    (2)摇表检测法
  初步判定故障点位置后,为进一步确定在哪一根线棒上,可将击穿点所在线棒焊开1个焊头,用摇表分别测量B、Y段两端对地绝缘,故障线棒即在对地绝缘较低的一端。
2.2 穿

2.2.1 初步判断
  该发电机定子绕组参数为Z=42,线圈节距Y=17,每极每相槽数q=7,极数2p=2,每相绕组有线棒28根,其绕组接线见图2。为了能准确判断击穿点的位置,可先后采用3种方法对绕组通直流:用3381型直流电阻测试仪通10A直流;用蓄电池加限流电阻通直流;用电焊机通115A直流.

  根据绕组接线图和试验数据分析,B相绕组共有线棒28根,故障可能发生在4槽下、30槽上或5槽下。故障不能确定的原因是:没有合适的既能满足大电流,又有较好稳流效果的直流电源。后来的检查结果证明第一组数据是准确的。根据该组数据计算:

    L1=U1L/(U1+U2)=1.8×28/(1.8+32.2)=1.48。

    故障发生在靠近B端的第二根线棒上,即4槽下。这组数据是用3381型直流电阻测试仪测量的。            
2.2.2 解体判断 

    (1)用铜焊机将29槽上线棒汽轮机侧焊头解焊,用500V兆欧表测量的绝缘电阻为:29槽上线棒对地大于200MΩ,4槽下线棒和B相其余棒对地为0.67MΩ。

    (2)将4槽下线棒与30槽上线棒在励磁机侧焊头解焊,(用500V兆欧表)测量的绝缘电阻为:29槽上线棒对地绝缘大于200MΩ,4槽下线棒对地0.42MΩ,30槽下线棒和B要其余线棒对地大于200MΩ。

    由此,可判断出击穿部位在4槽下线棒。
2.2.3 查出击穿点                                                                

    将故障线棒4槽下线棒取出,加20A直流,测量线棒两对地电位。

    根据试验数据判断:击穿点在很靠近励端的位置。经查找,发现击穿点位于距励端1 120 mm处的宽面,击穿点直径约为0.7 mm,击穿点位置半导体防晕层有破损,呈三角形,其3边长分别为4mm、6mm和7mm,击穿点位于三角形的A点,且有3道划痕。线棒的主绝缘结构:经换位编织热压固化成型后的线棒,首先半叠1层半导体带,然后在线棒的下窄面中央巾1层宽为6mm的铝箔带,铝箔带每500mm长有一长约40mm的断口,以改善电场的颁,再半叠包14层绝缘带,最后再包1层防晕带。三角形破损区及划痕形成对半导体防晕层的贯穿性损伤,但对其内部纸绝缘破坏不大。

                        

3  击穿原因分析 

    经分析认定,该发电机直流耐压击穿是由于定子绕组线棒绝缘缺陷造成的。主要原因如下:
  (1)该发电机出厂试验不合格

    由出厂直流耐压试验数据(表4)可见,当直流耐压45 kV时,A、B、C三相泄漏电流分别为30μA、70μA、63μA,B、C相间差为40μA,B相为A相的2.33倍,C、A相间差为33μA,C相为A相的2.1倍。按国标《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91规定:(发电机定子)各相泄漏电流的差别不应大于最小值的50%。由此可见,该发电机属于不合格产品。


  
    (2)出厂耐压试验标准太低
  出厂耐压试验电压应比交接试验电压高。一般交接试验耐压值应为出厂试验值的0.8倍。根据俄罗斯的电气设备试验规程规定,其交接试验时直流试验电压应为
             1.28×(2UN+3)=1.28(2×18 kV+3 kV)=49.92 kV
  因此出厂试验电压应为49.92kV/0.8=62.4 kV。如果按照我国标准,其出厂试验直流电压应为3.5 UN=63 kV。俄方出厂耐压直流仅45 kV,可见标准太低。
  (3)从发电机解体检查结果可知:击穿点位于破损三角区的顶点A处,这说明发电机4号下线棒在制造过程中受机械外力的作用后,绝缘防晕层形成一个三角形的破损区,区域的绝缘受到一定影响,这是造成绕组直流耐压试验击穿的一个原因。
4 
4.1 
  (1)抽转子,断开发电机与汽轮机相联的背靠轮,拆掉给水装置、励磁碳刷架和轴瓦座,将定子内的油放出。
  (2)拆下发电机端盖,抽出隔离定子油与转子的环氧隔离套筒,线棒头解焊,线槽退楔,取下线棒在额前部分的固定件。
  抬出压在击穿线棒上的所有线棒后将被击穿线棒抬出,换上新线棒,回装线棒,线槽入楔,将线棒连上额前部分,焊接线棒头。
  (3)发电机定子安装复位(穿隔离环氧套筒,转子穿膛,上端盖),定子线圈与出线套管连接,定子升温,干燥处理,合格后定子注油。
4.2 
  首先应将需解焊和焊接的线棒用压缩空气喷吹,吹去变压器油,需加热外表面部位和接头用溶剂清洗(去油),然后接头的加热部位用罩子覆盖,线棒的加热区附近部位用湿的石棉布包裹。加热时,罩子及线棒用惰性气体(如氮气)喷吹。接头在焊剂熔融时停止加热,线棒头用棒拨开数厘米。在焊接时向被焊端头施加压力,当焊剂熔融时,接头收聚在一起,就焊接好了。焊接时,同样要防止变压器油燃烧,防止措施与解焊时的相同。
5 
  (1)该发电机线棒绝缘存在缺陷,造成直流耐压击穿。
  (2)发电机制造厂试验标准过低,要求不严格,造成不合格产品出厂。
  (3)直流压降法和摇表检测法是查找击穿点位置的有效方法。
 
  参考文献
[1]  尤儒臣.俄制TBM-160-2型发电机简介[J].河南电力.1996,(1).

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