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盘山电厂500 MW超临界机组给水联合处理工况试验研究           
盘山电厂500 MW超临界机组给水联合处理工况试验研究
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 10:43:05
盘山电厂500 MW超临界机组给水联合处理工况试验研究 王应高1 李保国2 张建丽2
1.华北电力科学研究院 北京100045 2.盘山电厂(天津301900

  盘山电厂现有2台俄罗斯引进的500 MW超临界机组。其直流锅炉的主要参数:最大连续蒸发量为1 650 t/h;一次蒸汽出口压力为25MPa;一次蒸汽出口温度为545℃;给水温度为270℃。
  汽轮机为单轴、四缸、四排汽。1、2号低加为混合式加热器,3、4号低加为表面式加热器,高低加均为碳钢管。凝汽器为MHЖ5-1-1铜管,相当于我国BFe5-1-1白铜管。
  给水联合水处理工况(以下简称CWT)的试验研究是在2号机组上实施的。

1 机组在全挥发性工况(以下简称AVT)运行时存在的问题  
  2号机组于1996年5月正式投产,锅炉给水按设计采用AVT工况运行。控制标准:pH为9.0~9.3,N2H4浓度为20~60μg/L,DDH<0.2μS/cm,溶氧浓度低于7μg/L,铁含量低于10μg/L,钠离子浓度低于5μg/L。机组在运行中水汽质量合格率达98%以上,给水氢电导率小于0.1μS/cm,但锅炉水冷壁的沉积率仍然较快,下辐射区的沉积率为89 g/(m2·a)。
  1998年5月,2号机组中修时,锅炉下辐射区最大垢量达224 g/m2,已接近锅炉酸洗标准。如按AVT工况运行,预计在一年内达到酸洗标准。

  锅炉运行中的压差上升速度较快,已从投产初期的4.4 MPa上升至7.7 MPa。
  另外,在AVT工况下凝结水精处理装置运行周期较短,再生药剂消耗量、自用水量和树脂磨损量大,精处理装置运行成本高。

2 给水联合水处理工况试验的准备工作
2.1 确定系统材质
  盘山电厂2号机组热力系统为全铁系统,精处理装置出水水质DD<0.1μS/cm,给水水质长期保持DDH<0.1μS/cm。经仔细检查,确认2号机组的热力系统中没有钨铬钴合金材料制成的部件,因此认为2号机组具备CWT工况的试验研究和实机运行条件。

2.2 AVT工况转换为CWT工况前不进行酸洗

  2号机组1998年5月进行了中修,水冷壁下辐射区向火侧最大垢量为224 g/m2,德国有关CWT运行经验为,当水冷壁垢量达到250 g/m2时,最好进行化学清洗后再转换为CWT工况运行。考虑到500 MW锅炉系统庞大,进行锅炉化学清洗工作量大、费用高、工期长,机组在转换为CWT工况前,不进行锅炉化学清洗,直接进行CWT工况试验研究并实机运行,为垢量较高的机组实施CWT工况提供有益的经验。
2.3 加氧系统
  为使气态纯氧均匀地加入热力系统并保持溶氧浓度稳定,决定采用二点加氧法。主要加氧点设在给水泵入口处,即在除氧器下降管上;辅助加氧点设在三级凝泵入口处。

3 AVT工况向CWT工况转换过程  
  图1给出了转换过程中给水溶解氧、电导率的变化情况。从图1可看出,加氧1 h后,DDH由0.072μS/cm上升至0.107μS/cm,省煤器入口氧浓度出现并达到140μg/ L时,给水DDH上升至最高点,为0.198μS/cm;氧浓度在120~160μg/L稳定,DDH逐渐缓慢下降;当DDH小于0.12μS/cm时,为了加快转换过程以便尽快生成Fe2O3保护膜,将给水氧浓度上调至大于200μg/L,给水DDH随着氧浓度上升而上升,但是上升幅度较开始加氧时小得多,只从0.112μS/cm上升至0.136μS/cm,然后逐渐下降,最后稳定在0.1μS/cm左右。



  图2给出了在转换期间给水、主汽和高加疏水铁含量的变化情况。加氧前给水停止加联氨,给水铁含量从6.3μg/L上升至17.0μg/L,然后下降至8.4μg/L,最后稳定在4~5μg/L,略比停止加联氨前的AVT工况低一些。在加氧后的48 h内,系统铁含量明显上升,随着加氧时间的延长,给水铁含量逐渐下降;当主汽出现溶氧时,给水、主汽的铁含量同时降至2~3μg/L并稳定,当再热器和高加疏水出现溶氧时,高加疏水铁含量从24μg/L降至2μg/L;也就是从9月8日以后,热力系统各测点的铁含量均降至1~3μg/L,比AVT工况时铁含量降低50%以上,说明在原有Fe3O4保护膜上已形成了更难溶的Fe2O3保护膜,抑制了铁离子的溶解,表明转换过程是成功的。

4 CWT工况运行的效果
  2号机组完成CWT工况的转换和最优工况试验后,机组一直在CWT最优工况下运行。在这期间,机组经历了二次停用启动;经历了112天的大修,取得热力系统水质明显提高,给水铁、铜含量大幅度降低,启动时冷热态冲洗时间缩短,锅炉沉积率大幅度降低,精处理运行周期延长,锅炉压差下降等效果。

4.1 氧的迁移 

  比较图3的给水和主汽的溶氧浓度可以看出,随着CWT工况运行时间的增长,主汽中溶氧浓度与给水溶氧浓度越来越接近,其差值由开始的30~40μg/L逐渐减少至10μg/L左右,这说明炉管表面的Fe2O3/Fe3O4保护膜逐渐形成得比较完整,由于保护膜本身有一定的溶解性,以及水流的冲刷侵蚀造成的破坏,需要不断地生成新的Fe2O3来修补,这样会有少量的氧被消耗。当CWT工况连续运行较长时间后,水汽系统生成的氧化物保护膜具有较好的抗蚀性,因此需要的氧量较小。2号机组主汽溶氧与给水溶氧仅相差10μg/L左右,说明2号锅炉受热面的保护膜质地较致密完整。


4.2 热力系统中的铁含量
  2号机组在AVT工况运行期间,给水铁含量为2~8μg/L,平均为5.6μg/L;而CWT工况运行期间,给水DDH为0.06~0.08μS/cm,pH为8.0~8.5,溶氧浓度为50~100μg/L,给水铁含量经大量数据汇总,其平均值为0.3μg/L,比AVT工况降低了80%以上。主汽、一级凝泵等部位在CWT工况下的铁含量均小于1μg/L。以上说明在AVT工况下,靠提高给水pH使钢铁表面进入钝化状态,其生成的Fe3O4钝化膜致密性较差,在高温纯水中仍有一定的溶解性,给水的铁含量难以降得很低。而在CWT工况下由于不断地向碳钢表面均匀供氧,使碳钢电位上升至生成Fe2O3所需的电位,在Fe3O4膜上生成溶解度极小、颗粒细小的Fe2O3,此外,从Fe3O4层扩散出的Fe2+被水中充足的氧迅速氧化,封闭了Fe3O4垢的孔隙,在碳钢表面形成了致密的双层保护膜,使热力系统金属的腐蚀得到有效的抑制,腐蚀产物大为减少。2号机组热力系统各部位的铁含量很低,而且随着CWT工况运行时间增长,铁含量越来越低,说明产生的保护膜致密性随时间增加而增大。
  从高加疏水的铁含量可看出,在AVT时为9.3μg/L,在CWT工况运行下,再热器出现溶氧时,高加疏水铁含量急剧下降;溶氧浓度为30μg/L时,铁含量为2.0μg /L,最后溶氧为50~70μg/L时,铁含量小于1μg/L,说明高加疏水只要有30μg/L左右的溶氧,就能明显地降低高加汽测的腐蚀,随着运行时间增加和溶氧浓度的增大,高加汽测的碳钢表面也形成了致密的保护膜。
  2号机组在CWT工况运行时,凝结水铁含量很低,仅为AVT时的10%~20%。这表明加氧工况不会对汽轮机缸体材料造成腐蚀。大修期间对汽机叶片、隔板进行了检查,并与1号机(AVT工况)进行比较,CWT工况下汽轮机叶片、隔板较AVT工况下清洁得多。
4.3 锅炉结垢情况
  表1列出了2号锅炉在AVT和CWT工况下,省煤器、水冷壁的结垢量和沉积率。
  从表1可看出,2号机组在CWT工况运行后,省煤器的沉积率下降了69%,水冷壁的沉积率下降了87%。
  对AVT工况和CWT工况的垢样进行了X-射线衍射分析,在AVT工况下,省煤器垢的成分中Fe3O4占65.7%,Fe2O3占30.4%;水冷壁垢Fe3O4占79.4%,Fe2O3占15.3%。而在CWT工况下,省煤器垢Fe3O4占39.8%,Fe2O3占57.2%;水冷壁垢Fe3O4占56.7%,Fe2O3占41.8%,即Fe2O3所占比例明显增加,说明在CWT工况下管壁表面已形成了以Fe2O3为主的Fe2O3/Fe3O4保护膜。

4.4 锅炉的运行压差
  2号机组在AVT工况运行的2年多时间里,锅炉压差从4.4 MPa上升至7.6 MPa,上升幅度较大,原因是AVT工况下,垢的主要成分为Fe3O4,颗粒大,摩擦阻力大,而且垢的沉积率快,因此锅炉压力损失也大。而在CWT工况运行半年后,锅炉压差随CWT工况运行时间的延长而缓慢下降,压差已从7.6 MPa下降至6.1 MPa;给水泵(汽泵)转速随压差下降而下降,满负荷下汽泵转速从4 425 r/min下降至4 222 r/min,耗汽量相应减少,机组效率提高。

4.5 精处理装置的运行
  在AVT工况下,给水pH控制在9.0~9.3,给水含氨量为500~700μg/L,精处理装置中的前置阳床、混床平均运行周期为15天,而在CWT工况下,给水pH控制在8.0~8.5,给水含氨量仅为20~70μg/L,混床和阳床的运行周期平均在90天以上,这样节省了大量的再生药剂和自用水量,相应减少了近万吨再生废水,环境污染的程度也相对减少。

4.6 机组大修后的启动
  2号机组在CWT工况下经历了一次112天的大修,停机前只是将给水pH提高至9.0~9.3,溶氧仍维持在50~100μg/L,停机后也只采取了带压放水,负压抽干的保护方式。
  大修结束后启动,机组冷态冲洗时间比AVT工况减少了90 min;热态冲洗时间仅为65 min,比AVT工况少用了近300 min,说明机组采用CWT工况后,生成的双层保护膜有效地抑制了碳钢基体在停用期间的腐蚀,而且在长达112天的停用时间内没有遭到破坏,保护膜的耐蚀性好。

5 CWT工况运行的经济效益

    

        2号机组采用CWT工况运行取得了如下的经济效益。

5.1 直接经济效益
  每年可节省燃油费用约5.0万元,节省除盐水冷壁管向火侧水费用约3.0万元;由于精处理装置运行周期延长,每年可节省再生药剂费用46万元;给水处理用药减少了,每年可节省药品费用24.8万元;锅炉运行压差下降,给水泵转速下降了203 r/min,折合每年节约标煤1 834 t,可节省30.4万元;除氧器排汽阀开度减少,每年可节省23.4万元;锅炉化学清洗周期延长,检修工期缩短,每年可节省106.6万元。累计每年可产生272.5万元的可计算经济效益。
5.2 间接经济效益
  机组结垢速率大幅度下降,结垢致密,锅炉的传热性能得到改善,机组的热效率提高了。由于精处理运行周期延长,再生次数减少,每年减少再生废液近万吨,减少了废水处理费用和对环境的污染程度。

6 结论
  (1)盘山电厂500 MW超临界机组实施CWT工况后,热力系统金属表面形成了Fe2O3/Fe3O4双层保护膜,保护膜致密完整,耐蚀性好,有效地抑制了碳钢的腐蚀,运行过程中水汽回路铁含量明显减少,锅炉压差不断下降;缩短了启动期间的冲洗时间。
  (2)机组在CWT工况下运行,锅炉沉积率大幅度降低,水冷壁的最大沉积率为10.4 g/(m2·a),是AVT工况沉积率的1/8,可大幅度延长锅炉化学清洗周期。
  (3)明显地延长了精处理运行周期,减少化学药品的耗量及再生废液排放量,减少了离子交换树脂的磨损及排放废液对环境的污染程度,取得了显著的经济效益和社会效益。
  (4)在锅炉水冷壁垢量高达224 g/m2的条件下,顺利地实现了机组从AVT工况转为CWT工况的运行,取得了在高垢量条件下CWT工况运行的宝贵经验和技术数据。
  (5)机组在CWT工况下直接停机,停用时只采取了带压放水,负压抽干的常用保护方式。经112天长时间停运后再启动,冷热态冲洗时间比AVT工况下大为缩短,启动水质良好,表明了在CWT工况下的保护膜具有很好的耐蚀性。

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