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一台220kV电力变压器铁心故障的分析与处理           
一台220kV电力变压器铁心故障的分析与处理
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 10:18:38
摘要:   通过对一台电压等级为220kV、容量为120MVA变压器铁心故障的查找与处理过程,分析了该类变压器故障的危害、产生原因及处理方法,为了今后出现类似变压器故障的查找和处理提供参考依据。 关键词: 变压器;铁心;油道;连接片    0 引言




  电力变压器是电网运行设备中最重要的设备之一。近年来,由于变压器故障造成的直接和间接经济损失都很大,本文通过对辽宁某变电所主变压器(电压等级为220kV、容量为120MVA)的故障查找、分析和处理方法进行探讨,从而为今后类似变压器故障的分析及处理提供参考意见。

  大型变压器铁心通常只有一点与接地体连接,以保证铁心在高电场中电位为零。如果铁心又出现一个接地点,即所谓的“两点接地”,就会产生环流,造成铁心局部过热,严重时,会导致铁心局部烧损,酿成更换铁心硅钢片的重大事故。故障接地不管发生在夹件或铁心,均与固定接地点形成回路。接地点越多,环流回路越多,环流大小与多余接地点的位置有关。铁心接地电流可能会由接近零上升至十几安培,这一电流在故障点狭小的部位通过,会使铁心局部过热,甚至熔化。铁心的局部过热会使相邻硅钢片间的漆膜烧坏,引起硅钢片新的局部短路。如此恶性循环,以致故障点逐步扩大,故障电流逐渐上升,甚至可能发展到不得不更换故障点硅钢片的严重地步。这种多点接地故障可以通过外引接地线上的电流测试进行判断。

  还有另一种情况,在绝缘油道、多级铁心的变压器发生铁心级间短路故障,因铁心接地回路电流不变化,则只能通过色谱分析发现热故障的存在,本文将针对这个问题进行介绍。


1 故障经过




  2005年1月25日,在对各一次变电所主变压器油色谱进行月检试验时,发现该一次变电所主变压器总烃含量比上月试验结果明显增长,其总烃含量由上月的15.74μL/L增长至146.42μL/L,总烃含量虽未超过注意值,但通过综合分析,认为该变压器确实存在问题。为了确定试验数据的可靠性、准确性和权威性,随后对该变压器进行跟踪分析,采用由不同部位取油样,用不同的试验仪器、不同的试验人员等方法,进行一一排查,最后确定试验数据可信,变压器存在缺陷,决定进一步进行故障查找及处理。


2 色谱试验数据分析  




     发现该变压器从2月3日总烃突增后,对该变压器进行跟踪试验,试验数据见表1。


表1 该变压器不同部位色谱跟踪试验数据       mL/L




油样部位
试验时间
CH4
C2H4
C2H6
C2H2
总烃
H2
CO
CO2

下部
2004- 12-16
9.36
5.27
1.28
0
15.74
29
936
1604

2005- 02-03
53.47
85.22
25.93
0
164.62
61.00
1118.0
1552.0

2005- 02-05
54.54
97.08
25.12
0
176.74
48.30
1115.7
1592.5

2005- 02-18
66.39
102.94
33.58
0
202.91
57.00
1016.0
1401.0

2005- 02-21
84.67
136.77
44.81
0
266.25
64.00
1122.0
1471.0

2005- 02-23
97.04
154.04
48.18
0
299.87
84.00
1158.0
1419.0

2005- 02-25
100.39
170.35
52.41
0
323.15
66.00
1051.0
1438.0

2005- 02-27
107.20
188.60
56.10
0
351.90
69.00
1084.0
1401.0

2005- 03-01
110.42
193.91
58.45
0
362.78
77.00
1076.0
1289.0

续表


油样部位
试验时间
CH4
C2H4
C2H6
C2H2
总烃
H2
CO
CO2

下部
2005-03 -03
107.81
189.52
57.39
0
354.73
71.00
949.00
1371.0

2005-03 -05
133.22
225.49
67.51
0
426.22
78.00
1156.0
1445.0

2005-03 -07
138.24
222.78
66.08
0
419.10
68.00
1075.0
1503.0

2005-03-09
127.28
219.35
65.74
0
412.37
88.00
1166.0
1528.0

2005-03 -11
118.10
213.80
64.60
0
396.50
89.00
1034.0
1443.0

2005-03 -14
108.64
186.09
55.31
0
350.04
69.00
946.00
1308.0

中部
2005-02 -03
51.10
82.36
25.02
0
158.49
55.00
1049.0
1474.0

2005-02 -05
56.63
90.48
27.70
0
174.81
59.00
1076.0
1412.0

2005-02 -18
67.10
104.43
34.36
0
205.88
56.00
1016.0
1440.0

2005-02 -21
80.19
125.52
40.70
0
246.42
62.00
1073.0
1399.0

2005-02 -23
97.39
156.34
48.49
0
302.23
84.00
1160.0
1431.0

2005-02 -25
93.93
159.38
49.58
0
302.88
62.00
1000.0
1423.0

2005-02 -27
103.70
181.20
54.30
0
339.20
69.00
1041.0
1430.0

2005-03 -01
103.30
177.56
52.94
0
333.81
72.00
1072.0
1343.0

2005-03 -03
106.74
186.53
56.37
0
349.64
70.00
955.00
1365.0

2005-03 -05
125.52
209.36
62.49
0
397.44
73.00
1074.0
1357.0

2005-03 -07
117.0
210.2
63.90
0
391.20
68.00
1066.0
1494.0

2005-03 -09
120.93
207.42
62.28
0
390.63
86.00
1129.0
1514.0

2005-03 -11
114.90
207.30
63.40
0
385.60
82.00
1014.0
1400.0

2005-03 -14
100.43
169.80
51.03
0
321.25
65.00
857.00
1259.0

  

  由上述油色谱试验数据可以看出:在跟踪试验中,不论采取中部、下部取油样或是更换试验人员等手段,变压器内部典型过热性故障特征气体中的甲烷、乙烯含量仍然在逐渐增长,总烃含量也在逐渐增长,但乙炔气体含量一直为零,排除了内部有放电的可能性,最后判断变压器内部存在过热性故障。2005年3月9日,将变压器停运后,可燃气体含量有所下降。


3 过热性故障的一般分析




  根据油色谱数据,分析变压器内部可能存在过热性故障,变压器内部过热性故障原因一般有以下几种可能:①夹件、铁心存在多点接地,一般可通过接地电流测试判断;②分接开关接触不良,一般可通过直流电阻测试判断;③引线及绕组接头部分接触不良或焊接部分松动,一般可通过直流电阻测试判断;④箱体内磁屏蔽存在多点接地或接地不牢现象,可通过超声定位判断;⑤潜油泵出现严重烧损,可通过电流测试或听声音判断;⑥低压为双螺旋绕组在引出段出现两螺旋间的短路;⑦地屏对铁心及夹件间存在故障,铁心上下拉板错用非无磁钢或开槽太小;⑧绝缘油道铁心出现铁心级间短路。在上述几类故障中,前5项可以通过接地电流测试、直流电阻测试、超声定位、油泵测试等进行判断。但出现后3项故障时,用通常不采用解体的测试手段就难以判断。

    


4 吊芯前的检查试验




  针对该变压器色谱试验数据的变化,于2005年3月14日进行了铁心电流测试和检查性试验,铁心接地电流在运行状态下测得为0.5mA,证明铁心不存在多点接地现象。第二天进行直流电阻测试、绝缘电阻及吸收比测试、直流泄漏电流测试、铁心及夹件绝缘电阻测试、套管介质损失角及绝缘电阻测试等检查试验项目。其中,为了验证开关静触头与动触头之间、绕组引出线与套管端头之间接触是否良好,进行了直流电阻项目的测量工作,其三相不平衡率在合格范围内,排除了电气连接部分存在故障。为了验证铁心对夹件、夹件及铁心对地是否存在多点接地故障,进行绝缘电阻测试,试验结果合格。通过上述高压试验数据分析,该变压器在能够检查到的电路和磁路部分没有发现明显故障点。


5 变压器吊芯后故障查找与处理




  根据变压器色谱分析及检查试验结果,确定对变压器进行现场吊芯检查。上节油箱吊起后,按照试验方案首先对箱体内32条磁屏蔽进行逐条检测,接触电阻测试和绝缘电阻测试均未见异常。其次检查夹件、铁心、地屏等部件绝缘电阻情况,结论合格。根据该变压器铁心结构情况,经过认真分析,认为铁心油道绝缘状况是一个很大的疑点。该变压器铁心共三级,采用绝缘油道。当对绝缘油道进行绝缘状况试验时,必须取出油道间的电气连接片,取下此连接片后,在现场很难恢复。为查清故障原因,将油道间电气连接片取下,用2500V兆欧表测量高压侧油道绝缘电阻值为20000MΩ,合格;低压侧油道绝缘电阻值为0MΩ,不合格。为了保证测试数据的准确性,又采用500V兆欧表和万用表进行复查,测试结果值仍然为0MΩ,最后确定低压侧油道绝缘电阻不合格,造成铁心级间短路、过热,总烃含量增高。

  对于此类故障,可以采取两种处理方案,一是用绝缘撑条从上部逐渐向下撑,边撑边测量,直到绝缘恢复。如果不行就采取第二种方案,即在铁心上部故障油道间多处均匀楔入M8×60的螺杆,形成人为短路点,将油道间短路。该次处理选择了第二套方案,最后处理成功。该变压器重新投入运行后,油的色谱分析结果正常、状况良好,过热性故障消除。


6  结论




  (1) 对大型电力变压器进行定期色谱分析,是发现变压器故障的有效手段,其取样周期越短,故障发现越及时。应该坚持对220kV及以上变压器每月进行一次色谱分析,这样对变压器安全运行会起到好的作用。

  (2) 当发现变压器油中热故障特征气体含量在逐渐增多时,首先对铁心是否存在多点接地进行检测,同时通过电气试验对电气回路进行排查,对变压器本体及附件进行红外热相分析,最后确定变压器故障性质及可能位置。


  (3) 变压器吊芯检查时应对夹件、地屏、铁心油道、箱体内磁屏蔽等进行检查,通过测试数据判断铁心是否存在故障。

  (4) 铁心绝缘油道存在短路现象,不进行吊芯试验很难判断。当其他检查均无异常时,方进行此项检查。一旦查出绝缘油道短路,采用绝缘撑条法,将规格相同的绝缘撑条尽量下撑,力求消除短路部位,往往难度较大,还可能碰坏铁心。采用在铁心上部故障油道间多处均匀楔入M8×60的螺杆,形成人为短路点,是在现场处理此类故障既简单易行又十分有效的方法。


  (5) 变压器铁心采用绝缘油道是降低损耗的良好措施,但必须有良好的工艺措施作保证,

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