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湖南镇电站220 kV开关站构架柱基础沉陷观测分析           
湖南镇电站220 kV开关站构架柱基础沉陷观测分析
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 10:02:49
施永新
黄坛口水电站 衢州 324005

 

1  概 述
    湖南镇电站220 kV开关站位于荻青厂房下游约200 m处。其尺寸宽为32.62 m,长为117.0 m,共有6个区段。开关站的构架柱为钢筋混凝土预制构件,纵横梁为钢结构。构架柱在沿河向分为3排,每排6跨,其基础位于基岩和老堆渣及新老堆渣交替的地基上。其中河床侧一排及中间一排置于堆渣上,靠山坡一排大部分置于基岩上。地基堆渣的许可压应力为1.47×105 Pa,新老堆渣的容重均为1.9t/m3,侧胀系数为0.3,新老堆渣的弹性模量分别为2.45×103 Pa,4.41×103 Pa。构架柱基础的设计允许最大沉陷为18.5 mm[1]
  在电站扩容时,220 kV开关站也于1996年进行了扩建。当时考虑到原开关站存在较大的不均匀沉陷,故没有将扩建部分的构架(共一跨)与原构架相连。

2 构架柱基础沉陷观测成果分析

2 .1测点布置及测值定性分析

  为监测开关站构架柱基础沉陷情况,开始时共设置了9个观测点。靠河一排的7个构架柱基础每个设置一点,编号为K1~K7,另2个点(K8,K9)设置在靠山坡一排的2个构架柱基础上。基准点设在开关站后山坡的岩石上。开关站沉陷观测采用二等水准测量,每季观测1次,自1981年10月一直观测至今。
    从观测资料看,随着时间的推移,位于靠河一排构架柱基础上的K1~K7沉陷点以沉陷量逐渐增大(其过程线见图1);而K8,K9点因位于岩石地基上面变化甚少,其测值基本在±1 mm间波动。1998年K1~K7点的测值如表1所示,可见这几个点中除K6点沉陷值相对较小外,其余各点均已超出了设计允许值。其中K4点最大,这一点的测值在1992年9月就已达到18.5 mm。另外从图1看,各条过程线的后部相对要比其前部平缓,这说明各测点沉陷的速度正在减缓。

 


    发现靠河一排构架柱基础沉陷测值比较大后,为了解中间一排构架柱基础的沉陷情况,即在其中的3个构架柱基础上各设了1个观测点,编号为K10~K12。表2中列出了1995年8月至1998年11月间K1~K7及K10~K12点的沉陷量。从中可以看出期间沿河一排及中间一排构架柱基础的沉陷量相差不大。这说明它们之间的沉陷是基本同步的,由此可推断基础的不均匀沉陷主要发生在中间一排构架柱与靠山坡一排构架柱之间。  

2.2  测量定量分析

       为更深入地了解开关站地基沉陷的规律,对观测时间较长,测值也较大的K1~K7点的资料作了回归分析。从开关站的实际运用情况看,构架柱基础所受的外力基本不变,气温对它的影响也很小,故分析时仅考虑了时效因子。根据统计分析理论[2],并结合图1过程线的形状,取回归分析模型如下:

 


    式中Y为沉陷测值;X为观测日至基准日(1981.10.23)的天数;a,b,c分别为回归系数。
      计算结果如表3所示。从表3中的数值看模型的拟合效果相当不错。上述模型表明K1~K7点的沉陷值仍将增大,尚未稳定。目前这几个点的年沉陷量如表4所示。
3  渣地基上构架柱基础沉陷主要原因分析
       从实测结果以及开关站地面,围墙外侧公路和护坡上的裂缝看,开关站基础确实存在不均匀沉陷。其中位于堆渣地基上的构架柱基础沉陷较大。一般来说,引起地基沉陷的因素主要有以下二个:一是作用于地基上的压力以及地基自重引起的地基压缩,压力越大,地基材料越不密实,其压缩量越大;二是地基内地下水的作用引起的地基压缩。所以分析认为引起本开关站堆渣地基上构架柱沉陷的主要原因可能有以下几点:第一是施工时地基堆渣压实不够,有关力学指标达不到设计要求,致使基础的实际沉陷量大于设计计算值;另一方面可能是地基中的地下水在渗入河床的过程中,带走了一部分地基土体内的细小颗粒,土体内部密实度和孔隙率相应发生变化,从而使地基沉陷量增大。从现场情况看,下游护坡上有一些钙质析出,这说明当地的地下水位有时还是较高的,对开关站基础的沉陷会产生不利影响。

程处理情况
    构架柱基础较大的不均匀沉陷将造成构架变形,使其受力恶化,特别是构架纵横梁所受的应力将增大,严重威胁开关站的安全运行。对此,电厂十分重视。在增设观测点加强观测的同时,于1996年下半年在开关站后山坡岩体内打了一些排水孔来加强排水,以图减少从后山坡渗入开关站地基内的地下水量,阻止沉陷进一步增大。从处理结果看,各排水孔虽有水排出,但水量不大,效果不明显。此后的观测结果也表明,沉陷量仍继续有所增大。

论和建议
    以上分析表明湖南镇电站220 kV开关站构架柱基础的不均匀沉陷较大。其中靠河一排除个别测点外,其余测点的沉陷测值均已超出了设计允许值。目前基础的沉陷速率虽有所减小,但还未稳定,仍将缓慢增大,而且加强开关站后山坡排水的工程措施也未能起到明显的效果。其原因除施工时地基堆渣压实不够外,可能也与地基内的地下水作用有关。在上述结论的基础上,提出以下几点建议:

       (1)对构架柱基础下的地基进行水泥灌浆处理,如此可增强地基的密实度,并使地基的弹性模量增大,以阻止基础沉陷继续发展。

       (2)在今后建设类似工程时,对构架柱的基础尺寸可适当设计得大一点,或采用连续基础,以减少基础的不均匀沉陷;在施工过程中应保证地基被真正碾压密实,合乎设计要求;并在运行期间保持地面排水畅通;以保证开关站的安全运行。

参考文献
1
  水利电力部华东勘测设计院.湖南镇水电站技术设计说明书(厂房篇),1983(10)
2  李珍照.混凝土坝观测资料分析.武汉水利电力学院,1983

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