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220 kV从化变电站SW2系列少油开关运行分析           
220 kV从化变电站SW2系列少油开关运行分析
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 10:02:33
梅永恒,李石新
从化电力工业局,广东从化510900
  220 kV从化变电站使用SW2系列配CY5液压机构的高压开关,1992年1月投入运行,投产后第1年运行情况较为正常,但从第2年(1993年)开始,频繁出现异常情况,特别是投产后的第3年(1994年),情况更加严重,其主要原因是CY5液压机构频繁漏压,对从化电网的安全运行威胁较大。

1 开关的基本情况
  在从化电力局所使用的220 kV4台SW2系列开关,型号为SW2-220Ⅱ型,额定电流1 600 A,开断短路电流31.5 kA,配CY5操作机构,单相操作,CY5操作机构正常工作电压(25+0.5)MPa,最高工作压力27 MPa;110 kV6台,型号为SW2-110Ⅰ型,额定电流1 600 A,开断短路电流31.5 kA,配CY5操作机构,三相操作,CY5操作机构正常工作压力(30+1)MPa,最高压力33MPa。4台220 kV开关及4台110 kV开关在1992年1月带电运行,1台110 kV开关1993年4月运行,另外1台110 kV开关在1994年带电运行。

2 运行检修情况
  SW2系列开关运行到了1993年4月,也就是在季节刚转换的时候,这些开关的机构开始出现异常情况,只是时间间隔长短不同,时而半月一次,有时月余一次。从化变电站SW2系列开关CY5操作机构18台,从1994年4~10月,共发生漏压、油泵建压不起及漏氮气故障共计60多起,特别是进入6月,7月,随着气温的升高,故障频繁,曾出现同一晚上4台开关的操作机构相继漏压的故障,对电网的安全运行构成严重威胁。经多次重复性异常情况检修分析,主要是CY5操作机构的工艺及元件质量存在问题所致。
2.1 
  尤其是O型密封圈,不论是原开关机构配来或所订的备品,均用不了一年多的时间就发生崩裂损坏,造成机构漏压,大量喷油。频繁故障最严重的是分合闸阀与阀体联接的两条大压力管里的O型密封圈,发生崩裂损坏最多,基本上损坏一次,整个油箱的航空油就要跑完一次,开关失去作用一次,因为从开关机构漏压开始至压力异常信号出现,在几分时间内漏压,压力已降为零,油也损失完了。
2.2 
  在18台CY5机构中已发生过5台机构漏气,均是因为蓄压器顶部O型密封垫圈损坏引起。机构漏氮气是较难引起注意而且又是十分危险的一种异常故障。当漏氮气过多时,蓄压器偏离预压力值较远,即蓄压器压力偏离额定值较远,此时蓄压器活塞杆控制的微动开关与正常位置变化不大,就算压力低也闭锁不了保护的出口(带电接点压力表只发信号,不闭锁保护),若此时遇着保护出口即开关会造成慢分,这些是十分危险的机构异常故障,而此故障出现要经过一段较长时间,油泵频繁起动后,现场检查或靠带电接点的压力表下限发信“压力异常”或值班员认真巡视设备才能发现,故障隐蔽性较强。
2.3 
  高压放油阀是一个三通阀,它经压力管与蓄压器、工作缸及控制阀体相联,由于联接角度问题,拆下压力管与蓄压器和工作缸时,发现此三通阀在松动状态下工作。三通阀与阀体装配之间的密封垫圈没有压紧,若将三阀迫紧时,压力管与工作缸及三通阀连接不上,经多次漏压处理,每台机构存在这样问题,O型密封垫圈在没有压紧的状态下工作,长期承受高压力,造成垫圈损坏。在1994年的60多起机构漏压故障中,这部位故障占了50%以上,80%的航空油也因此而流失。



3 运行维护对策
  由于开关机构存在上述问题,必须在保安全运行方面采取一些措施。当然彻底解决办法是将开关逐台更换,但条件不允许,所以只能从运行巡视、维护检修方面着手:
  a)加强运行巡视,过去每天巡视变电站设备2次,现增加到每4 h巡视开关检查机构压力,记录1次,以防开关渗漏氮气;
  b)在运行中当发现开关压力异常(主要是低于分闸压力)时,应立即将开关闭锁;
  c)将开关机构检修用的备件、备品及专用工具存放于变电站内,以便于突发故障抢修使用,并准备足够的航空油;
  d)变电检修班应不分昼夜,随时准备人员抢修开关机构可能发生的故障;
  e)计划将开关机构大修提前,全面更换密封件垫圈。

4 结束语
  SW2系列开关结构简单、紧凑,在电气性能方面没有出现过任何问题,给运行检修带来方便。但CY5操作机构在制造工艺和元件质量方面存在一定问题,特别是要改善密封垫圈的质量。所用密封垫圈不适应南方的高温潮湿环境。几年来,检修人员和运行人员在这些开关的管理和维护上做了大量的工作,投入了不少人力、物力,即使在故障频繁的情况下也没有对系统造成很大的影响,威胁电网的安全运行,所以对CY5机构必须进行彻底的改造,甚至更换。

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