张建设 张福轩 山西省电力局 太原030001
随着电力体制改革的逐步深入,电力企业将逐步实行商业化运营。在满足电力供应的同时,必须为用户提供优质可靠的电力,以适应社会经济发展的需要。为摸清目前我省中低压电网电压无功存在的问题,省公司组织有关专业人员进行了专题调研,取得了大量有价值的资料和分析结果,为采取相应的对策提供了决策依据。
1 基本情况 截止到1998年底,山西电网35 kV及以上网络有载调压变压器共计319台,容量14 146.2MVA,台数比和容量比分别为32.8%和74.6%。其中220 kV及以上有载调压变压器61台,容量7 701 MVA,台数比和容量比分别为82.4%和78.1%;110 kV有载调压变压器223台,容量6 154 MVA,台数比和容量比分别为76.1%和83%;35 kV有载调压变压器35台,容量291.2MVA,台数比和容量比分别为5.73%和10.83%。 无功设备补偿容量共计3 107 Mvar,其中电容器2 912.7 Mvar(系统装设1 519.5 Mvar,用户装设1 393.2 Mvar),同步电机193.3 Mvar。1998年最大负荷5 869 MW,补偿度52.94%。1998年山西电网系统内电容器可投率达96.80%。
2 山西省110 kV及以下电网无功电压状况及存在问题 2.1 无功状况 根据调查结果,110 kV电网无功配置基本平衡,35 kV电网无功不足,10 kV和低压配电网无功配置严重缺乏,大用户补偿容量基本可达到要求,中小用户补偿容量略显不足。 2.2 电压状况 总体上讲,110 kV电网受220 kV主网电压偏高影响,除运城、临汾等局部地区外,电压水平普遍偏高,35 kV电网、10 kV配电网和低压网,受负荷波动影响,高峰负荷时电压低,低谷负荷时电压高。 2.3 110 kV及以下中低压电网无功和电压存在的共性问题 (1)电压质量受电厂开停机和电网运行方式变化影响较大。 有联变的电厂,如漳泽、娘子关、霍州等电厂的110 kV母线电压,受电厂开停机方式影响较大;地区性小电厂的开停机,对所供地区电压影响也很大;另外变电站负荷之间的互带,也使电压质量不易满足要求。 (2)调压手段偏少。 我省电网调压采用2级调压,一般在220 kV和110 kV电压等级采用有载调压方式,在35 kV电压等级一般不采用有载调压方式。220 kV、110kV、35 kV有载调压变压器台数比分别为82.4%、76.1%、5.73%,容量比分别为78.1%、83.0%、10.83%。从数字上看有载变压器所占比例并不少,但根据调查结果,110 kV变电站中有31座没有采用有载调压变压器,有载和无载变压器并列的站有18座,有载开关存在质量问题的有4个站,相当于30%的变电站无调压能力。若再考虑到一些站两台主变有载分头不匹配、主变额定电压选择不当等问题,调压手段就显得不足 。35kV电网因投资少,基本上未采用有载变压器,对负荷变化大和电压波动大的地区,很难保证下一级电网的电压质量。 (3)变压器变比和有载变压器调压范围选择问题。
表现为变压器额定变比选择不当,有载调压开关分头变比选择不合适,调压范围不满足要求等。由于历史的原因,有些站调压开关分头变比不一样,如±8× 1.25% 、±8×1.45%、±3×2.5%,两台主变调整电压困难,只能放在相近的分头位置上运行。 (4)变电站和10 kV线路力率低,无功补偿容量不足。 1998年全省无功补偿度为0.529 4,如按达到0.7计算,尚需容量1 000 Mvar 。按本次调查的结果分析,220 kV变电站力率达不到0.9的共12座,占220 kV变电站总数为31.6%;110 kV变电站力率达不到0.9的共69座,占110 kV变电站总数的39.7%;35 kV变电站力率达不到0.9的共293座,占35 kV变电站总数的78.1%。 10 kV公用线路共2 367条,力率在0.9以下的有1 917条,占调查条数的81%,需补偿容量549 Mvar,其中城网10 kV线路补偿容量106.241 Mvar,农网10 kV线路补偿容量443.01Mvar。 本次共调查城网10 kV线路391条,共4 983.3 km,力率在0.9以下的296条,占调查总条数的75.7%;调查农网10 kV线路1 947条,共61 005 km,功率因数在0.8以下的有967条,占调查总条数的52.9%,力率在0.8~0.9的654条,占调查总条数的35.8%。 (5)低压台区的主要问题是电压波动大、力率低、线径小、输电距离远。 城市低压配电网负荷大、负载率高、线径小;农村低压网络负荷小、线路长、线径小,电压波动大。如从大同供电局的调查结果可见,城市13个台区的平均力率为0.82,农村9个台区的平均力率为0.636。经过对全省124个380/220 V低压台区典型电压调查可见,低压台区电压不合格的主要原因为电压偏高(主要在低负荷、夜间时段),由于电压低造成的电压不合格主要出现在高峰大负荷时段。台区始端电压不合格的主要原因为电压高;台区末端电压不合格的主要原因是电压偏低。 (6)无功设备和电压管理问题。 近几年无功设备管理水平虽较以前有了很大提高,但仍存在对电压无功重视不够的现象,如有些工程中的电容器工程项目不能和其它工程一起完成,有些无功设备长期放置无人管理,造成投入资金不能形成效益;调压开关存在的滑档问题不 能很好解决;无功设备资金投入不够,很多80年代初的产品还在勉强运行(当时的电容器质量不好,加上熔丝配置存在问题),给安全运行带来威胁;由于过去存在的基建、生产投资渠道不同的问题,有些站即使刚投产时负荷小、电压高,也要新装大量的无功补偿装置,造成投资积压;基建投资主要用于220 kV及以上电网建设,使220 kV网电压高、无功装置容量过剩;现在运行中的电容器,主网站无功设备管理较好,农网则管理较差,需加大考核力度;对无功设备存在的缺陷修理不及时,使可投率降低等。 (7)用户无功设备管理问题。 自功率因数调整电费办法实行以来,对节约电能和改善电压质量起到了明显的作用,但在执行中存在以下问题:不管用户离电源的距离如何,一定容量以上的同类型用户,力率考核的标准是一样的,这就造成了电源附近无功过剩的问题。近几年来我省对此有所注意,采取了一些调整措施,但尚未引起全面注意。在这一问题上,提高电压质量和提高平均电价有矛盾之处,如何解决有待研究。 由于不少用户的无功补偿设备缺少相应的自动投切手段,使一些用户在高峰时从电网吸收无功,而在低谷时向电网倒送无功。虽然在功率因数调整电费办法中对这类用户采取了一些措施(如加装防倒送装置的无功计量表计,要求用户在后夜停运电容器等),但都未从根本上解决问题。 各单位对用户的无功设备管理底数不清,缺乏管理,安装无功防倒送装置和止逆装置的措施尚未完全落实。 (8)其他问题。 小电厂和自备电厂无功管理急待加强。
3 改进电压质量的总体目标、思路和措施 3.1 总体目标和思路
3.1.1 总体目标 通过无功优化配置,做到无功分层、分区平衡,尽量避免无功在不同地区、不同电压等级间流动。电压除在220 kV、110 kV采用两级调压外,对偏远地区和负荷密集但电压波动较大的地区,35 kV和10 kV变压器采用有载调压变压器,保证用户电压在合格范围内。 3.1.2 总体思路 (1)管理和技术措施并重,优先考虑管理措施; (2)以无功电源的分层、分压平衡为主,控制好电厂和用户两头,抓好变电站和低压网中间环节; (3)以无功调节手段为辅,合理布置调压手段和控制装置,做到调压手段和无功补偿容量互相协调配合; (4)加大无功电压的考核力度; (5)适应电网发展,深入研究无功电压有关技术经济政策,制定经济奖罚办法。 3.2 采取的措施 (1)各级调度和运行部门应尽快完善基础资料,建立设备台帐档案,对无功设备实行统一调度、分级管理,在此基础上,尽快实现无功优化调度。 (2)开展发电机进相和高功率因数运行试验研究,积极推广在无功过剩地区大机组高力率和进相运行。在漳泽和神一的200 MW机组进相运行试验的基础上,尽快进行太一300 MW机组、太二200 MW机组、阳二300 MW机组的进相试验工作。充分利用发电机的无功调节性能,实现北中部电网大机组在低谷负荷期间,高功率因数(cosφ接近于0.99~1.0)或进相运行。 (3)对110 kV及以下电网进行无功补偿。无功补偿总的原则是,从低压网开始,逐步做到分层、分区平衡,先补偿配电网和低压网,再补偿35 kV和110 kV网,最后补偿220 kV主网,以避免高压网穿越无功功率大和无功设备投运率低的问题。 (a)对低压配电网,采用低压无功补偿装置, 大力开展随器补偿工作,按(0.1~0.3)Sn进行补偿,要求能按电压和力率自动投切或加装简单实用的自投切装置。实施顺序为:先城网后农网,先力率低的台区,后力率高的台区。 (b)对于10 kV力率低的线路,不采用在线路上补偿的措施,采用在10 kV出线的变电站补偿的办法。 (c)110 kV和35 kV变电站的补偿容量,按下一级10 kV线路、用户无功缺额,同时考虑补偿主变的无功损失来选择。优先考虑在没有无功补偿和补偿容量不足的变电站实施补偿。 (d)对220 kV电网的无功补偿容量,按补偿主变无功损失和调压要求选择,在实施发电厂进相运行的同时,在部分电压较高的地区装设并联电抗器,如在无功过剩的北中部电网、冶峪变电站、阳泉二电厂母线各装设一组并联电抗器;在电压波动大、存在稳定问题的枢纽变电站,装设静止无功补偿装置(如三家庄站)。 (4)加强调压设备的管理。严格按照变压器有载分接开关运行检修导则的规定,加强调压设备检修维护,及时处理缺陷,保证设备正常运行。推广使用有载分接开关测试仪,及时发现设备隐患。为了增加电网调节手段,可结合基建更改工程逐步解决两台主变有载、无载变压器不能并列运行的问题以及调压范围不同的问题。在技术经济比较的前提下,把运行年限不长的主变压器,结合大修改造为有载调压变压器。
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