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自动测量装置在自动加工生产线上的应用           
自动测量装置在自动加工生产线上的应用
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 9:33:32
仇国庆
机械工业第三设计研究院 重庆,400039

0 概 述
  五十铃汽车传动轴三叉耳孔自动加工生产线是一条包含钻、扩、锪、粗镗、精镗、自动测量、滚挤等工艺的自动加工生产线,并配有上下料装置、前后提升装置和排屑装置等辅助设备。其工艺流程如图1所示。



  该自动加工生产线采用可编程序控制器集中控制。PLC选用OMRON公司生产的C200H,在中央控制台上设有工况显示和测量数据显示。自动测量装置安装在C8工位上,在自动循环过程中,自动测量被加工的工件,其测量结果显示在C8工位上和中央控制台上,决定下道工序是否加工以及刀具的磨损情况。
1 测量原理
  图2是气动量仪的气路原理图。具有恒定压力P1流量为Q1的压缩空气从锥度玻璃管的下端流入玻璃管内腔,通过浮标与玻璃管之间的间隙向上流出管外。由于间隙很小,起到节流作用,因此在浮标的上下形成压差。在此压差的作用下,浮标被托起,同时浮标与管壁的间隙随之增大,流速减小,静压力增大。当浮标静止在某一位置时,浮标上面的静压力为P2。此时由差压作用在浮标上的力刚好与浮标的重量相平衡。则:
     (p1-p2)f=W    (1)
式中:f———浮标上平面面积
      W———浮标的重量



  设气体是理想气体,而且流经锥度玻璃管的流速比较小,因而可以不考虑气体的可压缩性(图3所
示)。根据不可压缩流体的伯努利方程,并不考虑气体本身的重量,有:

式中:v1———Ⅰ-Ⅰ截面上的气体平均流速
     
———Ⅱ-Ⅱ截面上的气体平均流速
      r1———Ⅰ-Ⅰ截面上的空气重度
      r2———Ⅱ-Ⅱ截面上的空气重度
      g———重力加速度


  根据流体的连续性方程,流过截面Ⅰ-Ⅰ的空气与流过截面Ⅱ-Ⅱ的空气流量是相等的。即:

式中:Ff———浮标上平面位置截面的锥度玻璃管内腔面积
      F1———Ⅰ-Ⅰ截面的玻璃管内腔面积
   
  将(3)式代入(2)式并考虑到r1和r2相差极小,可以认为r1=r2=r,则可得:

  考虑到实际的气体是具有粘性的,所以通过Ⅱ-Ⅱ截面的气体流束的实际流速v2,将小于式(4)计算所得的流速。设:

  流过Ⅱ-Ⅱ截面的空气流束的流量Q1=v2(Ff-f)。


  对于量仪来说,式(5)中的g、W、f和r都可以看成是常数,即流量Q1只与c和F成函数关系。
  流量系数c与浮标的形状和气体的雷诺数有关,若雷诺数在一定的界限以上,流量系数就与雷诺数无关了,所以流量系数可以看成一个常数,这样,流量Q1就只是截面积F的函数。
  玻璃管的内腔是圆锥形的,设其小端直径为D1,锥度为K,则距玻璃管下端为H的截面的内腔面积为:
 
  从式(6)可知:流过玻璃管的流量Q1只是浮标高度的函数。但是,我们需要通过流量的变化来测
量工件的尺寸的变化。
  设喷嘴的直径为d,喷嘴与挡板之间的间隙为S,当S在一定的范围时,喷嘴挡板的流出面积F可以表示成下式:
   
  假设气体是理想气体,气体流动是绝热的。这样,从玻璃管上端流出来的压缩空气,通过与直径为d的喷嘴挡板的流出面积等效的节流孔流入大气(图4所示)。取截面Ⅲ-Ⅲ和Ⅳ-Ⅳ。设Ⅲ-Ⅲ截面上的静压力为p3≈p2,流速为v3,Ⅳ-Ⅳ截面上的静压力为p4≈1大气压,流速为,按可压缩性流体的伯努利方程,有:

式中:k———空气的绝热常数,k=1.41;
    r0———空气的重度
  因为流动过程是绝热的,压力和重度的关系如下式:



  此外,根据压缩性流体的连续方程,流过截面Ⅲ-Ⅲ和Ⅳ-Ⅳ的气体的重量流量相等,即:

  如果速度系数也为ξ,则流过Ⅳ-Ⅳ截面的气体的重量流量为:


    如果把大气压p4看作零,p2取相对压力,则:

    流经下班管的气体必然全部通过喷嘴流入大气,所以:Q1=Q
    即:

    式(11)是表达浮标的位置H与喷嘴挡板之间隙的函数。说明了当喷嘴挡板之间的间隙改变时,就将引起浮标位置H的变化。反之,从浮标的位置就能知道喷嘴挡板之间的间隙值。这就是浮标式气动量仪测量工件的工作原理。
  从式(11)可以看到,当玻璃管内腔成圆锥形时,H与S的关系是非线性的。实际上p2的值也不是一个常数,它也随S值的变化而稍有变化。当玻璃管的内腔按圆锥形和二次曲线型的复合形状设计,这样才能保证H和S之间的线性关系。
2 测量仪器的组成
  图5是测量仪器组成的方框图。首先,将喷嘴来的气动信号经过气电转换器转换为电气信号,便于处理。然后将电气信号放大、整理,送入模数转换器(A/D)中,进行转换成数字量,再将数字量送入单片计算机进行处理。测量喷嘴安装在移动滑台上,当测量喷嘴到达测量位置时,测量位置到控制开关闭合,同时,上位计算机(OMRONPLC)通过RS-232通讯口向下位计算机(测量装置)发出控制命令,动测量。由于自动加工生产线的加工节拍为4~5分钟,而测量工位从测量移动滑台的原位到达测量位置并进行测量,再返回到测量原位,仅需要15~20秒时间。为了减少测量误差,上位计算机发出测量命令开始,测量装置重复10次测量,将所得到的测量结果进行算术平均后,作为本次测量结果,在测量装置的显示窗口中显示,并通过通讯口发回上位计算机。根据测量结果判断下道工序是否进行加工。如果测量结果在工件的允许误差范围以内,则下道加工工序———滚挤加工进行。如果测量结果在工件的允许误差范围以外,则下道工序———滚挤加工(C7工位)不进行加工,且用声光进行报警,提醒操作人员进行处理。

3 结束语
  本自动加工生产线是我院专为某传动轴厂设计、制造的专用生产线。并于1995年7月交付至今,运行良好。由于本测量装置采用气动非接触测量,对加工测量面无损伤,保证了加工的精度。
    测量装置的测量范围:0~200μm;
    测量间隙:0.2~0.3mm;
    测量精度:±1μm。

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